“C202运行
电流又降低了4A,这是怎么做到的呢?”在交接班预检过程中,
塔河炼化连续重整装置内操叶福春,边查看DCS上C202A的
电流变化趋势图,边疑惑不解地向旁边的重整航煤装置高级主管陈建祥请教。“你再仔细查看一下C202三级出口的压力,看看压力是不是变了?……陈高管耐心地将之前装置的优化调整,给叶福春又讲了一遍。
C202为三级电动往复式压缩机,负责输送氢气到管网的重任,它体格比较庞大,但同时耗电量也很多,一直以来都是装置的“耗能大户”。重整航煤装置为降低装置耗电水平,决定在这个“耗能大户”上找寻优化方法,进行技术攻关。技术人员根据平时工作经验,并查找技术资料进行论证,最后提出降低压缩机压缩比来降低压缩机功耗的可行方案。
C202原出口压力为2.45MPa,而氢气管网平时压力仅为2.1MPa,在保证重整产氢正常外送的前提下,装置将压缩机出口压力进一步优化,压力由之前的2.45MPa稍降至2.35MPa,C202A三级的压缩比也由之前的1.78降至1.65。经过运行观察, C202的运行
电流由182A降低178A,经核算,运行
电流降了4A,每小时可节约电量60.96度,每月将节约电耗4.4万度。
“压力虽降低了一小步,但整个装置的创效力度却是迈出了一大步,后期我们将根据装置压缩机等高耗电功率占比较多的情况,继续进行技术攻关,在节电创效上再寻突破点。”重整航煤装置高级主管陈建祥在交接班会上说道。