截至6月7日,
长庆油田万口
油井评价挖潜工程今年已复产长停井253口,平均单井日增油1.1吨,累计增油1.3858万吨。
多年来,受油藏认识等多种因素影响,
长庆油田累计有近万口油水井处于关停状态。为了用好存量资源,重新挖潜长停井的资源潜力,提高资源利用率,2017年,
长庆油田成立万口
油井评价挖潜工程项目组,重点围绕长停井复产和老井综合复查,大力开展综合治理、复查评价、老井再利用和技术攻关。
面对长停井复产难题,
长庆油田以不同油藏开发矛盾为抓手,坚持分类治理、油水并重,将长停井治理与油藏综合治理紧密结合。2018年至2020年,先后在21个重点区块开展集中治理,提高油藏整体开发水平,实现油藏的“两降一提”,共复产长停井469口,平均提高区块开井率2.6%,初期平均单井日增油1.12吨,综合递减率降低2%,起到了较好的推动和示范作用。今年,
长庆油田在日常治理的基础上,优选集中治理区块10个,并计划在优选区块完成长停井复产120口,预计平均提高区块开井率2.8%,降低综合递减率2.2%。
针对侏罗系油藏规模小、隐蔽性强、低阻油层普遍发育等造成老井复查难度大的问题,
长庆油田加强技术攻关,通过测井精细解释,建立测井解释图版及含油下限标准,复产后单井平均日增油1.5吨以上,并按照“三个精细”老井复查思路,以“点—线—面”结合的方法,落实浅层高效建产区11个。
与此同时,
长庆油田万口
油井评价挖潜工程项目组将效益评价贯穿于地质选井、工作量安排、方案制定、施工顺序等挖潜工作全过程。通过对预开展的措施进行效益精细评价,充分考虑措施投入产出比及内部收益率,优先实施效益好的措施,从而实现效益最大化。