6月2日,
湖北化肥公司液氨日产量,再创煤制合成氨工艺历史新高。5月,公司累计生产液氨逾2.7万吨,同比提高5.7%,实现增效1100余万元。
湖北化肥合成氨装置于1979年投产,利用上游煤气化装置提供的有效原料气生产液氨,广泛应用于工农业生产及国防等领域。公司抢抓复工复产、复商复市机遇,以超常力度开展百日攻坚创效行动,多举措增产稳供液氨产品,全面推进增效创效。
公司开展液氨高负荷攻关,着力消除瓶颈,提升装置负荷。他们成立攻关团队,紧盯生产重点和关键环节,根据煤气化第三变换炉上下段催化剂活性情况,研究更换三变炉上段催化剂,消除催化剂床层压差上涨,系统阻力偏高,液氨负荷无法进一步提升的“卡脖子”瓶颈。5月初,三变炉上段催化剂更换后,床层压差下降67%,液氨产量不断提升。
他们坚持创新驱动,努力做大总量盘活存量。成功投用反吹气压缩机,通过粗合成气替代氮气进行反吹,改变机组介质,提高有效气成分;精细调整激冷气反吹频率和流量,减少环形空间氮气补入量,提高气化炉负荷,为液氨高负荷生产提供更多原料气,实现每小时增产液氨逾2吨。
公司将功夫下在现场,精细生产调控、优化系统操作,根据工况上下游联动协作,严格控制氢氮比等参数指标,确保催化剂活性;细调精调氢回路负荷,控制惰气含量在正常范围,提高氨合成反应效率,进一步提高老装置液氨产量,用最小投入获取最大价值。
他们还优化液氨充装流程,采取增大2台液氨变频泵频率,加大出口调节阀开度等措施,提高三条液氨充装线压力,使液氨日充装量提高16.7%以上,实现多装快运、出货畅通的同时,确保市场供应稳定,避免生产后路不堵。