经过不断摸索尝试,4月28日,
湖北化肥公司首次实现20万吨/年合成气制乙二醇工业示范装置偶联
催化剂钝化处理,不仅为下一步取样卸剂提供可靠条件,还为中国石化同类装置
催化剂钝化提供了技术参考。
公司偶联
催化剂含贵金属,有较高价值。此次公司首次开展偶联
催化剂钝化处理,旨在安全高效为
催化剂卸出、做好工艺处理工作提供保障。如何利用停工后有限的公用工程资源,消除压缩机停运影响,实现
催化剂充分钝化,成为公司一项重点工作。
技术人员与专利商交流,在网上查阅同类装置
催化剂相关信息,不断优化完善方案,明确单台低温钝化的模式。针对钝化流程、氧含量及飞温控制等重难点,开展员工专项培训,答疑解惑、随机测试,确保人人过关。他们还对照确认表,逐项检查确认,满足钝化条件,确保万无一失。
公司通过流程改造,先后对两台偶联反应器充氮置换,严控可燃气和有毒有害物质含量。在钝化过程中,操作人员严格按照方案,紧盯反应器床层温度,控制钝化气氧浓度和钝化时间,精心调整氮气和钝化气流量,控制钝化速率,避免温升过快导致飞温,同时将氮气、仪表等公用工程资源消耗及电耗等降至最低。经过两天操作尝试,中控DCS数据显示,两台偶联反应器床层温度仅在0.5摄氏度之内波动,实现
催化剂安全、环保及低耗钝化处理,为日后同类装置
催化剂钝化,提供了技术参数和操作指南。