中国石化新闻网讯
塔河炼化常压焦化装置自9月份投用电脱盐外排污水二次沉降流程以来,不仅悉数回收产生的污油,提高送下游装置污水质量,还利用生产特性,在不增加能耗的前提下最大限度的回炼污油,从生产源头解决了环保难题。
今年以来,
塔河炼化公司开展小指标竞赛,通过强化污污分治污水措施,控制提高废水回用率,各装置通过改进工艺,从源头加强油水分离控制,解决多项环保难题。
原油含盐量高、生产污油量多是困扰
塔河炼化公司的瓶颈难题。一直以来,为取得效益和环保双赢,该公司在持续攻克降盐空间的同时,努力维持油中盐、水中油平衡。但随着原油盐含量持续走高,电脱盐系统运行不佳,导致电脱盐排水带油问题愈加突出。8月下旬,焦化装置外送污水油含量最高达8000毫克/升,月平均值达到3000毫克/升,加剧了污水厂的环保压力。
为从源头解决污油问题,该公司以污污分治为指引,通过工艺改造,利用闲置沉降罐新增外送污水二次沉降流程,延长了电脱盐外送污水沉降时间,进一步提高油水分离效果。同时作为污油回炼的主力,该装置还在放空塔放空期间,主动利用余热回炼污油。
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常压焦化装置高级主管李金生介绍:“自9月份回收污油以来,我们已累计回收污油1200余吨,采样数据显示,外送含盐污水油含量月平均值由原来的3000毫克/升下降到80毫克/升以下,基本达到了污油零排放的目标,彻底解决了电脱盐排水带油量高给全厂安稳生产带来的威胁。”
该公司还投用污油脱水实验装置,采用重力沉降原理,使污油中的水含量由40%减少至5%,此举取得了稳定电脱盐系统生产和提高污水质量双重功效;开展全厂流程优化活动,将储运装置含硫量高的低瓦排水引入硫磺回收装置酸性水处理单元,进一步脱硫后生成净化水用于焦池冷焦。
安全环保部环保高级主管许磊权说:“今年,我们在全厂内共开展污污分治措施4项,使污水从源头达到分级控制指标,进一步增加了全厂的整体环保操作弹性,实现废水持续稳定达标排放,对改善和保护当地生态环境、公司可持续发展起到了积极作用。”
(张锁扬)