十四五”开局,固井分公司凝聚合力、直面挑战,生产技改齐发力,迎来“开门红”。
破纪录创新高 实现首季开门红
近日,固井分公司顺利完成仁探1井φ476.25mm表层固井施工,封固段长1599.09米,创四川盆地川北区块首口该尺寸套管固井最深纪录。
仁探1井是中石化勘探分公司在川东北布置的一口预探井,表层采用内插法固井,固井井深1601米,该井井眼尺寸大,注灰工作量大,水泥用量达460余吨,配浆水量达150余方;固井分公司高度重视、周密部署,提前安排人员、车辆和设备进入现场,行车千里,来回转运14个灰罐,6个水罐,各项工作准备充分;夜间施工,气温降至零度以下,对人员和设备都是一次严峻的考验;施工人员严格执行工程设计、不畏严寒,经过近5小时精细作业,创下新纪录。
严管控防疫情 大灰量跨区作业
在疫情防控的关键时刻,崇州108井244.5mm技术套管施工任务圆满完成。现场使用混配水泥215吨、重晶石粉20吨,配领浆水23方、尾浆水57方、基液12方。
该井位于温江区,与四川省成都市郫都区直线距离只有4km。郫都区前期受疫情影响,为中风险地区。固井分公司从上至下,科学安排,严格遵守“6+1”防控措施,通过研究及实地考察,绕路远离疫情风险区;所到区域进行消毒处理,不聚集,不外出,每日测量体温,做好个人防护;与井队紧密沟通,利用时间差,避开套管卸车、测井等交叉作业时间,顺利完成准备工作;为防止早晨大雾和节假日返程高峰延误施工,施工人员提前出发在温江区住宿,确保施工时效。
预演练精操作 完成高风险井施工
经过两天的奋战,分公司顺利完成河嘉203H井水泥塞施工任务。该井位于四川盆地川东北通南巴构造带,不仅是一口含硫高风险井,还是一口采用2″
连续油管在31/2″油管内进行水泥塞作业的高精度井。
为了确保施工能达到预期要求,分公司抽调经验丰富骨干技术人员、操作人员与修井队进行
连续油管施工配合作业试验;针对现场安全风险作业点,开展风险应急教育、空呼佩戴实操训练,确保施工作业现场安全;作业前进行技术安全交底,与修井队开展联合演练,确保现场参与施工作业人员熟悉现场风险的应急措施,明确各岗位人员的应急职责。
获专利添利器 有效保障冬季施工
“有了这个利器,冰水再也不会顺着袖口往里钻了!”固井二队施工分队长罗强啧啧称赞道。
“漆技师,还是你想得周到,有了这个装置,可谓是一键排水!”
固井二队位于新疆地区,进入冬季夜间施工,气温接近零下二十度左右。每次完成施工作业,需要人工撬动吸水凡尔将泵车内的残余配浆水进行排放,排放时间约为30分钟,不仅操作复杂,劳动强度高,且存在人员发生冻伤和在工作台面场所滑倒的安全隐患。如果残余水排放不彻底,易造成吸水凡尔结冰,导致柱塞泵无法正常工作。
固井二队技师站经过多次测量、画图纸、反复试验,对现有固井水泥车排水系统进行改造,在柱塞泵处加装液压自动排水装置,优化柱塞泵排水流程,使得吸入凡尔不偏离,时效快,降低了劳动强度,提高了作业安全系数,从而真正意义上实现了“一键排水”,且排水时间从30分钟缩短为1分钟,泵内不积水,避免因放水不彻底导致“冻泵”,影响下步作业。
该项技改技措项目《一种固井水泥车柱塞泵液力端所在内腔用辅助排液装置》由分公司技师漆斌主研,为分公司又添1项专利,也为年轻从业者起到了带头领路的作用。
站在“十四五”新征程上,
西南固井人攻坚克难勇担当、奋发有为开新局,以更加坚定的信心、更加务实的作风,乘风破浪开拓进取,群策群力共谱新篇。