今年前10个月,
河南油田采油一厂以低成本发展战略为核心,优化应用7项成熟工艺技术,实现增油1.16万吨,降水3.95万方,节约成本821.76万元,节电224.8万度。
油田开发后期层间矛盾加剧,为了对
油层进行细分开采,该厂规模化应用找堵水技术,识别
油层产液状况,封堵高含水层,生产潜力
油层,降低调层费用。7-10月现场应用管控换层13井次,调层23井次,阶段增油11636吨,降低无效产液39595.6m3,节约调层作业费用119.6万元。
该厂细化落实分级管理责任,抓实综合优化措施,实现作业过程全程管控,降低维护作业频次,控减作业费用。针对油井偏磨、腐蚀结垢、泵故障等短周期躺井,集成应用简化管柱、内衬油管、参数优化、抽油杆旋转、优化加药等五项技术,综合治理短周期躺井,延长检泵周期。前10个月,现场应用40井次,同比减少躺井5井次,节约作业费用30万元。
针对大修作业费用高、作业力量不足等问题,该厂开展小修解卡打捞工艺技术配套研究应用,实现小修代替部分大修,减少大修作业。前10个月,现场配套应用了液压整形、套管漏失修复等工艺技术2井次,节约大修费用29万元。
该厂根据施工目的,结合井筒技术状况及生产历史,精细优化措施工艺工序,实施“一井一工程”管理模式,推广应用丢手采油一体、射采联作、不动管柱酸化解堵等技术,优化通井、刮削、找漏等工艺工序,节约作业费用。前10个月,现场应用65井次,节约作业费用203.1万元。