“改进了这一个零件后,可以给单位每年创效8万元。”10月26日,
江汉油田采服中心生产准备大队井控车间技术副主任吴平告诉记者。
江汉油田采服中心在对油水井进行压裂作业时,经常要使用阀门闸板作为压裂工具,而65-105型号的
闸阀尾杆主要用于闸板的平衡和密封,由
闸阀尾杆上的圆柱槽口与闸板T型槽以互挂的形式连接在一起。
今年年初,吴平发现
闸阀尾杆有断裂现象,平均一年要断裂9至10根,一年更换成本达到8万元。吴平眼见成本不断上升,看在眼里,急在心里。
吴平决定开始技术攻关,解决
闸阀尾杆断裂现象。最初,他觉得断裂原因是
闸阀尾杆的应力不够,可能是
闸阀尾杆的材质是45号钢所致。他决定通过调质工艺增加钢的强度,经过试验,发现
闸阀尾杆的断裂数量没有减少。他经过仔细观察,终于发现断裂的原因。原来,阀门闸板在试压检测时,
闸阀尾杆需要承受105兆帕的高压,
闸阀尾杆上的圆柱槽切削量较大,造成本体比较单薄,强度不足导致断裂。经过冥思苦想,他想到将
闸阀尾杆上的圆柱槽改造为双面槽,这样切削量较小,造成本体壁厚变大,强度增加,不易折断。经过试验,吴平的方案获得成功。
目前,采服中心已经将79件双面槽
闸阀尾杆应用于生产实践,没有出现断裂现象。