“百日攻坚创效”行动以来,
江汉油田江汉采油厂牢固树立“每一分支出都要有
效益”的理念,立足源头降本、管理降本、技术降本,铆紧业务“价值链”,捂紧支出“钱袋子”,深挖生产“节能点”,巧用“减法”助力降本节支。
源头降本,铆紧业务“价值链”。面对疫情影响和低油价带来的双重压力,江汉采油厂树牢“长期过紧日子”思想,突出经营管理以财务管理为主线、财务管理以资金管理为中心,认真梳理全业务价值链,紧盯成本要素,计划、财务、业务、技术、基层整体联动,形成流程规范、权责清晰、齐抓共管的预算责任体系,全力推行“生产经营一体化”运行。抓实“三压三保”从严控制,即压低效无效投资保
效益产建,压低效无效成本保必要支出,压低效无效工作量保
效益产量。通过控制各关键节点,铆紧业务“价值链”,不断加强成本控制力度,硬性压减非生产性开支。加强全面预算管理,按照业务链对接管控责任,成立产能建设、节电降耗、维修管理等11个降本增效专业项目组,每月召开厂计划预算平衡会,加强事前研判审核,事中检查考核,事后分析整改,确保预算符合率达到95%以上。1-5月,全厂共降低变动成本739.6万元,其中节省非生产性支出96万元。
自己动手,捂紧支出“钱袋子”。“能干的事不出门,能修的设备不领新”。面对前所未有严峻形势,江汉采油厂严控外委外包外雇,广大员工主动作为,自己动手向管理要
效益。积极打造内部业务承揽平台,4月中旬,广华采油管理区21名员工,全面接管厂机关保洁、会务、宿管等综合服务业务,既节省了对外支出劳务费用,又盘活了人力资源。在满足安全生产的前提下,各基层单位立足岗位,扎实开展“五个自己干”,及时回收闲置设备,以保代修、以修代换,有效节省支出。厂采油主任专家郑瑞波针对油管传输式射孔下泵投产工艺,创新设计“尾管校深射孔防喷下泵联作”,将传统的三趟起下作业方式简化为一趟管柱完井开抽,平均单井节省作业占井32小时,单井降低作业劳务费3万元。“荆楚工匠”洪河针对夏季油井变频柜内散热风扇易过热、更换频繁的问题,带领团队研发设计了“高次谐波滤波器”,目前项目正在专利申报中,下步计划在全厂推广应用,预计年可节约电量65万度。新沟采油管理区发动员工自己动手,对老1斜-8-1井、拖9-4井等井场道路开展垫砖渣铺路维修,并对注水泵、拖拉机等设备自行维修,共完成各类维修164项,节约维保费用44万元。截至目前,全厂通过自己动手开展自修工作,累计节约各类费用210多万元。
优化工艺,深挖生产“节能点”。江汉采油厂强化“生产全过程能耗控减”理念,大力实施“五优化+节能”管理,深挖系统节能潜力。厂技术部门沟通协作,结合作业井史、耗电量等方面情况,对低产低液井实行区间划分,合理调整开井制度;工艺技术人员根据地层供液及抽油设备情况,结合PCS系统开展对比分析,优化油井冲程、冲次、泵径和泵深等生产参数,力争使其达到最佳组合。优化注水系统,对全厂58台注水泵开展泵机组效率测试工作,根据测试结果筛选出6口能效偏低泵,实施精准维修,实现节能降耗。截至目前,全厂共对7口无效油井实施了计关,优化实施间开井55口,累计实施油井调参83井次,日节电度9962度。