5月份,
茂名石化积极投入“百日攻坚创效”热潮,向困难要效益,克服催化剂寿命短、贫液系统醇含量偏高等装置瓶颈,月产
环氧乙烷2.8万吨,再创月度历史新高。
茂名石化化工分部乙二醇车间两套装置的催化剂已进入寿命末期,选择性逐年降低,催化剂的选择性越低,意味着
环氧乙烷的产率越低。
“催化剂存在极限操作,如何在这个极限内创造装置安全平稳运行的最高负荷,是目前急需寻找的平衡点。”车间副主任虞清深知催化剂对反应的重要性,早在今年年初他就持续两周与催化剂专利商、同行业专家沟通探讨,结合历史数据,通过优化氯离子浓度、二氧化碳浓度来优化催化剂选择性至最优,并对反应系统抑制剂的加入量进行以克为单位的微调整,提高其选择性能。并对2#装置二氧化碳汽提塔塔顶气优化、乙二醇装置
环氧乙烷解析塔C302单塔最大采出量或C302/C302N串开做大采出量。
2#装置由于工艺设计问题,贫液系统醇含量偏高,导致
环氧乙烷吸收效果变差,未吸收的
环氧乙烷进入反应器,影响了催化剂的活性,
环氧乙烷水解成醇类产品的量增大,直接导致
环氧乙烷的采出量降低。这一直是困扰许久的装置瓶颈问题。加之夏日高温,循环水系统、贫液系统温度偏高,使得这种状况愈加严重。
环氧乙烷的效益居乙烯产品链的首列,如何能够提高
环氧乙烷产量并经受住高温“烤”验,是目前急需啃下的“硬骨头”!
“气温越来越热,我们要想办法把它降下来!”形势不等人,5月11日,虞清专门召开小组会议,讨论如何优化贫液系统。
“导致贫液系统问题的因素有很多,可能汽提塔和吸收塔等的操作,也有可能是设备问题。” 在虞清的想法下,各专业落实主管负责制,一旗接着一旗干。设备组迅速联系苏尔寿厂家核算塔内件效率,最终确定原因是塔内件理论塔板数下降,只能待大修检查、更换内件。
“既然硬件问题暂时不能解决,那我们就依靠自己,按照实际操作,一步步摸索出最优参数值!”其实从5月开始,除了吃饭时间,虞清10个小时都“泡”在中控室的操作台前,指导内操优化调整精制塔的压力,从270kPa降到220kPa,并维持精制系统压力在220-230kPa,调整汽提精馏塔进料温度在100℃以上,维持塔釜温度TI3240、TI3241在100℃-120℃以上,确保
环氧乙烷充分解析。同时将罐区返料至汽提塔流程由直接进汽提塔中段改至贫液泵出口,减少
环氧乙烷水解。
终于,经过一周的昼夜奋战、反复调整,一系列操作下来,
环氧乙烷吸收塔塔顶
环氧乙烷浓度从250ppm降低到100ppm。