5月27日,
江汉油田涪陵页岩气田焦页28西平台,正在进行二开钻进作业,施工产生的水基岩屑正在进行随钻拌和方式治理。
“随钻拌和方式治理水基岩屑,比起以前的随钻压滤处理方式,操作更加便捷了,效率也大大提高了。”
涪陵页岩气公司油田高级专家艾军说。
钻井二开采用水基泥浆钻进,产生的水基岩屑属于一般固体废物,以往是在现场的污水池进行固化处理和转运。为了提升水基岩屑治理效能,2016年起,
涪陵页岩气田钻井现场采用随钻压滤的方式现场治理水基岩屑,将水基岩屑利用压滤机压制成泥饼,拉运到指定地点进行无害化处理。
“压滤机所需要设备和操作人员多,处理水基岩屑速度跟不上钻井产生量,不能满足现场施工要求,影响钻井施工进度。”
涪陵页岩气公司钻井工程项目部技术员陈小龙介绍,二开钻井1个小时,而处理水基岩屑却需要2到3个小时,处理能力不足,容易造成钻井施工停等。
气田绿色开发亟需新的方式治理水基岩屑,
涪陵页岩气公司通过调研和考察,按照处理速度既能满足钻井产生量,又能减少设备和人员数量的要求,决定采取随钻拌和方式治理钻井水基岩屑,以满足现场施工要求。
按照试验先行的原则,
涪陵页岩气公司根据水基岩屑固化原理,结合现场施工经验,通过采取不同固化药剂及功能分析,确定水基钻屑复合固化药剂处理优选配方。
2017年在焦页2-5HF和24-6HF井进行首次试验,技术人员在井场放置2个搅拌罐,用于现场接收岩屑,罐体进行防漏、防渗措施,下铺土工膜。在搅拌罐内加入固化药剂后,使用机械设备在搅拌罐内进行搅拌、加料、固化,岩屑无害化治理后成为水泥厂原料。
“现场施工操作简单,处理速度满足钻井产生需求,有效杜绝因为岩屑处理不及时而影响钻井施工进度,有力促进气田钻井工程提速提效。”陈小龙说,与随钻压滤方式相比,现场取消压滤机设备,搅拌罐由5个降为2个,施工人员减少4名,极大降低现场人员和设备维护费用,更加适合涪陵地区山地井场面积小的现场需求。该项目并获得今年油田青工“五小”成果一等奖。
自2017年下半年以来,
涪陵页岩气田水基岩屑随钻拌和治理方式已实施165口井,累计节约费用1650万元,经济效果显著。