4月24日至29日,
湖北化肥公司动力站通过工艺优化,累计减少蒸汽放空2120吨,为企业降低成本38.16万元,并为一炉一机工况运行提供了数据和参考。
湖北化肥动力站有三台高压粉煤锅炉和两台双抽式汽轮发电机组。24日公司煤气化装置停车后,动力站即转为一炉一机运行,锅炉负荷降至额定负荷62.5%,放空阀开度在 20%,每小时蒸汽放空量约为20吨。动力站扎实开展百日攻坚创效行动,成立节能降耗攻关组,消除低负荷下工艺操作难度加大影响,确保装置安全稳定运行,同时把蒸汽放空减下来,把效益拿回来。
结合发电效益,
热电技术人员跑现场、查数据、协调电力调度,提出逐步关闭放空阀,降低锅炉负荷,减小蒸汽放空,同时将发电负荷由24兆瓦增加至27兆瓦,提高发电综合效益的思路。他们紧盯锅炉给水温度、煤质、炉膛温度和给粉量等
热电指标,按每次1%开度,缓慢关小放空阀,逐渐减少锅炉给粉量,反复摸索尝试,至放空阀开度在零位,锅炉负荷降至额定负荷56.2%。经持续观察,锅炉燃烧情况稳定,蒸汽放空大幅减少,未出现熄火现象。他们确认一炉一机工况下,锅炉负荷可降至每小时130~140吨运行,随即下达操作指令,让各化工班组遵照执行,实现装置开得起、稳得住,每小时减少
热电装置蒸汽放空20吨。