1-3月,
长岭炼化热电装置平稳率超过90%,烟气排放100%达标,装置运行成本和发电量均接近历史最好水平,各等级蒸汽产量全面满足驻地石化企业的生产需求,在部分设施停机检修的“单机单炉”运行状况下,调稳调优整体系统,为石化生产实现了
绿色热电供应。
长岭炼化技术团队以“挂图作战”的方式,排查热电装置运行过程中存在的低老坏等问题,并分层分级进行责任划分,逐一立项启动工艺技术攻关,多方将高能耗的热电板块打造成石化生产绿色能源供应中心。
技术团队将综合能耗、供电标煤耗等多项重要经济技术指标与其他兄弟单位做比较,借鉴先进单位的成功方法。通过深入比对分析,他们最终将工作重心放在掺烧弹丸焦等工作上。按照炼油事业部帮扶组建议,他们将装置燃料的“掺焦”部分改为低价石油焦,将自产石油焦出厂销售创效,降本创效同步实施。同时,技术团队加快热电装置烟气超净排放改造。项目投运后,烟气硫含量降到30毫克左右,优于国家超净排放标准,成功解决了环保和效益难题。
技术团队根据低价石油焦掺烧运行状况,相应编制出“降本任务分解推进表”,做到人人有降本目标任务,层层传导压力落实责任,激活班组活力确保装置长稳优运行。他们将劳动竞赛增加工艺平稳率、成本、产汽标煤耗等三项基础竞赛,实时记录各班组岗位操作参数、指标控制数据,生成竞赛排名“矩形图”,排名与月底绩效考评直接挂钩。他们推行“副班”岗位技能提升培训计划,培养班组年轻骨干,促进全员素质综合提升。通过个人理论考试、实操考试、班组综合评分等多方培养技术骨干,为装置绿色低耗运行提供了人才保障。