截止到3月30日,
冀东油田实施智能分注7井次,测试成功率87.2%,
注水合格率76.3%,测试数据准确率91.7%,流量对比验证分层流量最大误差18.5%,满足误差20%以内的测调标准。
近年来,
冀东油田以提高两个程度、控制两个递减、实现均衡驱替为目标,聚焦老区稳产,坚持把水量当产量来抓,把水质当措施来抓,持续推进精细
注水技术研究与攻关,形成了一套具有
冀东油田特色的精细
注水技术序列,为老油田稳产提供了强有力的技术支持。
针对偏心分注技术测试难度大、效率低问题,该油田以实现80%电缆测调为目标,进行电缆测调技术攻关,制定了桥式同心分注、桥式偏心可调、钢管电缆测调选井选层标准,开展了高76断块、南堡105X1断块提高储量动用程度示范区建设,2019年9月至今,现场累计实施18井次,分注平均段数3.3,分注段最大井斜53.23度,施工成功率100%,测调成功率82%,调配合格率74.8%,测调扭矩降低2倍,测调效率提高3倍。
以提升智能化管理水平为目标,开展有缆智能分注、无缆智能分注技术研究攻关和试验,实现了远程调配
注水量,大大节约了调配成本,提高了调配效率。截至目前,累计开展现场试验5井次,南堡23-2681井进行了1次测试调配和1次流量对比验证,流量验证结果符合设计要求。
以提高低渗透油藏动用储量为目标,持续优化增注技术攻关。针对中、低渗透
注水开发油藏储层物性较差、孔喉半径小、油水渗流阻力高的特点,这个油田建立完善了中、低渗透油藏增注技术系列,2019年至今,累计推广实施化学降压增注、生物酶双元破胶压裂增注等186井次,措施有效率86.6%,平均有效期163天并继续有效,累计增注46.9万立方米,效果显著。
此外,这个油田以“注好水”为目标,持续开展了不同低渗透油藏的水质配伍性研究,提出了A1级水质分级细化指标。在高一联水处理工艺的基础上,增加了离子交换软化装置,达到降低硬度目的。目前高一联水性软化工程已平稳运行6个月,软化效果明显,软化水与地层水混配后模拟结垢趋势持续减弱,结垢量明显下降,提高了注入合格率与投捞测试成功率。