10月10日,在甘肃华池县紫坊畔乡,随着关24-73井顺利完钻,
川庆钻探长庆钻井总公司承钻的国内陆上油田最大丛式井组华庆白409平台完美收官。
公司历时171天,安全高效优质完成73口井施工任务,总进尺16.3万米,先后创造大斜度井最短钻井周期5.79天、最高机械钻速55.34米/小时等5项最优指标,为长庆超低渗透
油藏规模效益开发贡献了“长钻方案”。
此次开发的
油藏具有单井产量低、开发效益低,投资大、土地占用面积大的“两低两大”特点。为了实现提质提效,探索超低渗
油藏“大井丛、多井型、多层系、工厂化”开发模式,长庆油田在较为成熟的华庆区块部署了白409钻井平台,分为关18-78、白409两个井组共布井73口,被列为中国石油重点工程示范区和长庆油田超低渗
油藏开发重点试验项目。作为长庆油田建设的主力军,
川庆钻探长庆钻井总公司承担了这一重点项目的钻井施工任务。
73口井呈网状分布、立体开发,首难在于防碰绕障。“单位空间内的井数非常密集,井下需要开发两个层位,且一半以上都是井斜74度以上的大斜度井。同排井间距为5米,在井深2000米左右各井交叉点只有30米空间,同时还要根据油层显示和超前注水需要,对井序排列进行不间断调整。”40631钻井队队长郝亮说,关137-195X井在施工过程中,300米到800米之间要穿过5口井,1800米到2200米之间要绕过2口井。总公司派驻钻井工程师,现场设立技术服务室,通过自研井眼轨迹控制软件,联网共享钻井数据,随时监控各井钻井参数,让每口井各行其“道”。
公司多年来打造的尖兵利器和核心技术在这个平台上竞相发力。自研涡轮发电机延长了MWD的入井时间,水力振荡器的使用减少了斜井段滑动托压。推行的“柔性四合一”钻具结构和CQSP-4钻井液体系,提高了滑动效率。高抗研磨性PDC钻头、高造斜率螺杆、敷焊划眼扶正器、扩眼短接等新工具,以及激进钻井、大斜度井配套快速钻进等新技术的应用,实现了大斜度井、常规定向井20%以上的大幅提速。
大井丛、工厂化施工也为资源共享创造了条件。在关18-78钻井平台,4个钻井液池一字排开,各种井型的完井液分类储存,“哪个队有需要都可以来取。”40637钻井队队长黎炳军说,在这个平台上,人员、技术、设备物资以及安全管理、应急处置、生产组织、生活服务等方方面面都纳入了共享范畴,成本得到了有效控制,仅完井液重复再利用就让化工材料成本降低了10%以上。
“通过承钻华庆白409平台,积累了大井丛多井型多层系工厂化施工经验,打造了生产组织、钻井提速、技术集成、质量保证、安全环保、应急管理、清廉和谐、高效施工‘八大品牌’,受到集团公司勘探与生产分公司以及油田公司领导的高度评价。”负责区域生产组织管理的陕北区域经理王浩说。
华庆白409平台钻井完美收官为长庆油田公司推行“超大井场、联动作业、立体开发、效益建产”模式开了好头,施工周期和成本大幅降低,较常规井仅井场及道路就减少征地74亩,节约钻前投资543万元。