2023年,大庆朝阳沟油田在40口低产低效油井实施
二氧化碳吞吐措施,单井日均增油达到1.5吨,同比提升16.7%,实现吞吐增油和效益“双提升”。
大庆油田采油十厂管理的朝阳沟油田从2017年开始,已完成240余口油井的
二氧化碳吞吐工艺试验及推广应用,超万吨
二氧化碳被注入地下,变“碳”为宝,助力了油田绿色低碳发展。
二氧化碳吞吐工艺是将液态
二氧化碳注入地下,接触、溶解于原油后,使原油膨胀,增强弹性,或作用于原油相关组分,降低原油黏度。现场试验表明,采用这种工艺措施,降黏幅度可达17%至20%。注入地下后,液态
二氧化碳逐渐转为气态,可进入水进不去的孔隙,开采剩余油。
二氧化碳在状态转变过程中,可降低油水界面张力、改善流度、酸化解堵增强渗透性,改善驱替关系。在向地下注入液态
二氧化碳过程中,伴随12兆帕左右的注入压力,管柱与地层间形成一个正向漏斗,液态
二氧化碳在注入过程中逐渐扩散。接触面越大,波及体积就越大,也越容易建立驱替关系,这是“吞”的过程。当液态
二氧化碳已完全变为气态,原油被迫流入井底,此时油层中形成一个反向漏斗,随着将气态
二氧化碳排出,原油被一起挟带出来,这是“吐”的过程。
为解决油井因地层能量不足导致产量下降的问题,朝阳沟油田技术人员开展了
二氧化碳复合吞吐技术现场应用技术攻关。通过开展优选药剂体系、确定“四段塞”注入工艺以及分层系优化工艺参数等试验,为现场应用
二氧化碳复合吞吐技术打下基础。同时,朝阳沟油田以“既要保证措施效果,又要保证措施效益”为目标,开展了单井注气量优化攻关,选取朝112-更50井为试验井,“一井一策”跟踪管理。这口井优化后注气量达到150吨,比优化前少注气10吨。2023年,这口井增油达到200余吨,取得良好的措施增油效果。为进一步提升
二氧化碳复合吞吐技术的经济效益,朝阳沟油田通过对203口措施井3000余条数据的综合分析,形成了
二氧化碳吞吐单井注气量优化模板。
下一步,朝阳沟油田将持续开展
二氧化碳吞吐技术应用攻关。“针对常规
二氧化碳吞吐工艺易气窜、对地层存在冷伤害等问题,优选氟碳基表面活性剂、互溶剂、黏土防膨剂等复配成前置药剂体系,进一步形成
二氧化碳复合吞吐工艺技术体系,持续为大庆外围油田的措施增产源源不断提供‘碳动力’。”采油十厂工艺研究所所长朱波说。