2023年6月27日,中科(广东)炼化有限公司成功在动力站CFB锅炉掺烧化工轻混油,实现动力站CFB锅炉24小时连续掺烧轻混油的目标。截至目前,
中科炼化动力站已实现了化工轻混油、生物质燃料、化工焦粉、燃料气、生化污泥、挥发性有机物、多元醇等多种厂内副产品及废弃物的成功掺烧,节约燃料成本的同时,碳减排成效明显,实现环保与经济效益双赢。
为加速实现工业固废的“无害化、减量化、资源化、能源化”综合利用处理,
中科炼化开展燃料掺烧技术攻关,优化能源结构。自去年3月起,他们成立CFB锅炉燃料耦合优化攻关小组,开展CFB锅炉燃料耦合优化技术攻关工作。
在掺烧实施过程中,攻关小组积极与设计院、锅炉厂家沟通,收集数据进行掺烧后的锅炉热负荷计算,对掺烧后锅炉床温、全炉膛差压、排烟温度、脱硫布袋运行等多方面进行分析、论证,进行掺烧试验6项,得到了设计院与锅炉厂家的认可,同意锅炉燃料与工艺管道的变更,为顺利掺烧多种燃料奠定了基础。
在化工轻混油及多元醇、生物质燃料的掺烧过程中,攻关小组积极配合设计院现场勘查管线路由,确定设计方案,提出改进意见36项;配合施工单位施工,现场管线制安超过800米,最终实现4台炉具备轻混油掺烧功能,2台炉具备多元醇掺烧功能,任意一台锅炉都能随时掺配生物质燃料。
“让锅炉能吃‘粗粮’的同时,掺烧过程中确保锅炉各项排放指标达标排放尤为重要。”公用工程部副经理、该攻关小组组长叶卫东说。他们采取循序渐进的方式提高燃料的掺烧量,密切监控并详细记录现场运行工况,摸清掺烧量变化对二氧化硫、氮氧化物排放量的影响,通过不断调整掺烧量、脱硫脱硝剂的投入量,确保环保排放百分百达标。在保证关键运行参数正常的基础上,再逐步将掺烧量提高至最大量,保障了经济技术指标与绿色环保指标。同时,为确保掺烧安全可靠,
中科炼化积极开展员工培训工作,编写掺烧方案4项,应急预案4项,对掺烧进行了多次应急演练,确保了掺烧安全。
截至6月底,动力站共掺烧生物质燃料等4.3万吨,减少动力煤消耗近5万吨,减排二氧化碳9.25万吨,节约燃料成本超3700万元。