中国石油化工产业(战略)协作联盟网讯: 截至7月8日,
吉林油田自主研发的
橇装老化油蒸馏脱水装置,在新木油田联合站投入工业应用一年多,装置运行安全平稳,日处理量达50立方米,年处理老化油6000余吨,出口老化油含水率控制在0.25%以内,油品质量得到极大提升。
橇装老化油蒸馏脱水技术属国内首创,填补了老化油无法处理的技术空白,年可创效超千万元。
常年囤积的老化油,油品性质逐步变差,如果能清理沉降罐内死角,解决多年老化油滞留问题,便可在确保外输原油含水不超标的基础上,让更多的优质成品油外输,实现最大限度的节能创效。
2013年开始,
吉林油田科研人员针对老化油处理效果差、技术不成熟、处理费用高等问题进行攻关。他们到
吉林油田的15座集中处理站进行现场调研,以老化油蒸馏脱水方法为突破口,进行老化油化验分析、数值模拟等几十次试验。经过不断调整,最终验证了老化油蒸馏脱水工艺技术具有可行性,摸清了老化油蒸馏脱水温度、脱水时间、加热方式、防爆沸措施,掌握了老化油脱水关键工艺技术,研制出
橇装老化油蒸馏脱水工艺装置。
橇装老化油蒸馏脱水工艺装置主要由卧式蒸馏釜、冷凝器、加热炉、油水缓冲罐等部件组成。整套工艺自动化管理,不仅实现了无人值守、方便生产,而且满足了工厂化预制、整体快速搬运的需求。装置处理量为每小时2立方米,油出口含水率小于0.5%。
经过一年多试运行,科研人员对其进行升级,运行效果良好,完全具备了推广条件。今年下半年,
吉林油田将在扶余中心处理站等3个联合站安装
橇装老化油蒸馏脱水工艺装置,年可处理老化油2.4万吨。在此基础上,将在全油田推广应用,彻底解决困扰
吉林油田多年的老化油处理难题。
据悉,4套老化油蒸馏脱水装置年可节约破乳剂100吨、天然气95万立方米,节省运行费用335万元。
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【老化油】通常把现有技术手段难以处理的原油称之为老化油,包括油田生产过程中,含油污水经污水沉降罐、除油罐、浮选罐等形成的数量可观的污油,污水回收池内的污油,脱水器内的油水过渡层,钻井、作业及原油输送过程中形成的油水乳状液及落地油。