据中国石化报道,今年以来,
沧州炼化通过优化装置运行、加强现场管理,不断挖掘连续重整装置
加热炉节能潜能。截至5月中旬,
加热炉热效率提高至94.1%,超过设计值2.1个百分点,创该装置2019年建成投产以来最好水平。
沧州炼化炼油二部连续重整装置共有6台
加热炉,燃料气消耗占该装置总能耗的45%左右。为此,炼油二部把加强
加热炉能效管控作为降本增效的重要手段之一。今年年初,他们成立了“提高重整
加热炉热效率”攻关小组,技术人员每天检查
加热炉的运行参数和热效率控制情况,指导班组对
加热炉的排烟温度、氧含量、燃烧状况进行精细调整。同时,通过仔细排查,封堵漏风点,有效降低了氧含量;定期对火嘴进行清理,使入炉燃料气在降低氧含量的情况下得到充分燃烧。
在日常操作中,操作人员根据气温变化及时调整
加热炉风道旁路,减少排烟损失。在管理方面,技术人员在组织开展操作培训的基础上,通过
加热炉热效率指标评比、强化月度达标考核等方法,提高班组员工积极性和操作技能水平。当遇到装置加工负荷、反应温度变化时,各班组在技术人员的指导下预判预调,保证
加热炉负压及氧含量稳定,有效提升
加热炉热效率。
截至4月底,该装置
加热炉氧含量保持在2.0%、平均排烟温度降至95摄氏度,热效率从年初的93.3%提高至94.1%。经计算,在装置低负荷运行工况下,每小时节约燃料气约30立方米,每月可降低生产成本约4.3万元。