近年来,
茂名石化铁运分部装油车间组织专业技术人员合力攻坚,利用油罐
调和喷嘴底部钻开的排液孔,回收残留在
调和喷嘴和管线里的油品,实现节油创效。
以往成品油罐清罐,拆装罐根阀门盲板时,流出不少油品,每次清罐,都要用桶来接收油品,然后又拉到卧罐去倒,在用桶回收油品过程中,容易出现漏油等问题。
为解决这个老大难问题,实现“油不落地”目标。装油车间成立攻关小组,利用清罐的机会钻到罐内实地考察,发现
调和喷嘴“暗藏玄机”,由于油罐
调和喷嘴角度向上,每次油品调和完毕后,与
调和喷嘴连接的管线总存有不少油品,因此,在罐外加拆罐根阀盲板时,残留在管线里的油品会从罐根阀法兰处流出。
找到问题根源后,攻关小组马上召开现场诸葛会,通过分析、讨论、请教专家、查阅资料,最终达成共识,为了把残留在
调和喷嘴和管线里的油品留在罐内,他们决定在
调和喷嘴弯头处钻开一个直径12毫米的排液孔,这样,在清罐期间,管线里的存油就会顺着小孔流下罐底,留在罐内,再通过抽罐底油的方法抽回装置加工。目前,已经为10个油罐的
调和喷嘴成功钻孔。
实践证明,这个排油小孔不但不会影响调和效果, 而且省钱省事,减轻员工工作量,实现油品全回收,每次清罐可回收管线存油1.5吨,平均每年清罐7罐,可创效7万多元。