金陵石化将“双增双节”作为年度重点工作之一,坚持从小处着眼,以小改造撬动大效益。近日,公司公用工程部完成了对Ⅳ化水装置的三台高效纤维过滤器优化改造工作,据了解,改造完成后,过滤器运行周期由原先的48小时延长为168小时,预计全年可节约新鲜水超2.4万吨。
化学水处理装置主要是将新鲜水、凝结水及炼油区域生产废水进行过滤、脱盐等处理,从而产出合格的一级除盐水,供给生产装置使用,高效纤维过滤器在其中起到重要作用。
作为装置交换器单元进水前降浊的预处理部分,高效纤维过滤器可以通过纵向和横向的深层过滤,将水中的悬浮物进行物理截留,保证出水水质,同时对水中有机物、胶体、铁、锰等也有一定的去除作用。过滤器原设计为水力自助式,运行中只能靠水流均匀冲击,对纤维滤料层进行水力压实,从而起到水中杂质截留的效果。但实际运行中发现,光靠水流自然冲击无法保证滤料层的均匀度和压实度,会导致部分悬浮物穿透进入后续处理设备,影响离子交换器运行周期、增加失效再生频次。不仅如此,过滤器每次周期性反洗,也会由于结构问题使清洗中滤料纤维束不够松散,影响实际清洗效果,导致投运后水质、运行压差等日益变差。
为解决这一问题,该工区的技术管理人员组成攻关小组,进行反复的交流研讨和分析实验,通过滤料纤维束上部增设活动孔板、过滤器罐顶增设电动执行机构等手段,增强了运行中滤料层的压实度和反洗中滤料纤维束的松散度,确保了过滤器的出水水质,延长了运行周期,预计全年可节约新鲜水量超2.4万吨。