近期,经过各专业组的联合检查,
长岭炼化炼油二部烟脱装置边沟水清洁、地面及设备外表无明显污渍、灰尘,异味检测指标全优,
废渣装车现场变得“一尘不染”。
长岭炼化针对烟脱装置
废渣装车现场脏乱的现象,组织技术团队启动课题研究。他们通过优化装置运行数据、工艺流程、监管策略,攻克了
废渣装车现场污泥处理难题。
找出症结,堵住污泥“源头”
炼油生产产生的烟气在外排前,需要经过烟脱装置处理其中的粉尘和有害化学物,而产生
废渣。但由于废液与
废渣脱离不彻底,黏稠状
废渣在装车过程中滴落到地面,对现场环境带来影响。
技术团队逐段摸查装置运行工艺的实际情况,掌握各类操作数据,并将关键生产指标与同类装置的运行数据进行对比,寻找工艺设计缺陷和改进思路。
在分析研究过程中,技术团队发现,
废渣干燥前,液体含量比例较高,干燥设备无法在一定时间内脱除
废渣中的液体,以至于
废渣在传送装车过程中有滴落现象。
找到了问题症结,技术团队快速论证工艺变更条件,编写可行性报告。他们将
废渣干燥前的短时间分离改为18小时沉降。固液完全分层后,废液直接进入下游污水处理场,
废渣液体含量降低,干燥后直接成块状,一举堵住了污泥滴落。3月23日,老师傅高佑保操作设备装完一整车
废渣,前后仅用不到10分钟时间。他打扫完地面零星碎片,高兴地说:“现场
废渣装车很省事。”
平稳操作,严防
废渣带液现象“回头”
“平稳是装置高效运行的法宝。”装置负责人桂佳说。针对烟脱装置修改部分基础设置的实际情况,技术团队科学制定了作业指导书和考核制度,要求班组严格交接装置关键运行指标,确保装置新条件下长周期安全生产。
运行片区安排管理人员蹲班指导班组
废渣处理调优,提高基层班组的整体操作水平。将烟脱装置平稳运行作为班组劳动竞赛活动的主要内容,在改变部分运行数据的基础上,动员班组技术骨干积极参与装置细调精调,集中班员智慧解决各类运行问题。
班组每1小时现场检查
废渣处理情况,每两小时记录1次固液分离相关数据,管理人员根据岗位记录的数据,每天进行综合分析和考核,并提出次日操作运行建议和注意事项。他们以周为单位检查统计设备工况,并根据相应数据的变化曲线,编制下一周期的管理方案,严格管控装置运行情况,防止
废渣携带液体现象“回头”。1-3月,该装置平稳率和
废渣干燥率均超过90%。
应用信息技术,及时消除异常“苗头”
“要装置保持比较好的运行状况,我们还得采用现代化技术手段进行管理。这样,看操作就会多一双眼睛,生产管理就会多了一份分析。”桂佳说。
该装置技术人员依靠IP21(远程生产监测系统)、SMES(生产质量数据系统)、DCS(集散控制系统),形成实时监控网络。通过完整的信息技术链条,IP21随时采集DCS、SMES的运行数据,并连接手机终端,管理人员则可以24小时掌握装置运行情况,发现问题及时通知岗位调整,为装置安全平稳运行实施全程扫描,消除异常情况苗头。
同时,他们还利用数字巡检系统,要求班组人员定时定点采集上传装置关键部位的生产数据,既留下了操作人员现场巡检痕迹,又为技术人员提供了管理参考,为预防性指导班组调稳调优形成了有效依据。
3月22日,值班干部通过远程监控系统发现装置
废渣干燥前药剂含量指标较高,很有可能造成干燥值偏低,立即电话联系控制室主操提前调整操作,及时避免了
废渣带液现象,确保了清洁生产。