近年来,
西南石油局新场联益公司众志成城,以着力推进陆相气藏剩余
储量“光盘 ”行动为己任,强化科技攻关,注重“精耕细作”,深挖老井潜力,持续巩固了气田的稳产局面。
西南新联公司以加强气藏开采特征及开发规律研究入手,细化“一井一策”方案及合理配产制度,充分挖掘释放气井的生产能力,通过“抓实抓细老井维护,加强管网运行优化,开展电驱增压采气试验”,力求“吃干榨尽”剩余
储量,有效提高了老井对年度产量任务的贡献率。
在抓实抓细老井维护上,仅2021年,公司就增压开采151口气井,累计处理量约4920万立方米。通过优化泡排工艺,全年施工22278井次,施工有效率91%,确保完成近2.5亿立方米产量。他们还分类提升气举工艺,通过优化槽车气举介入时机,累计增产580万立方米;通过实施膜制氮气举,保障50口气举井17.8万立方米的日产能。技术人员还会同一线员工,采用“稀释泡排剂+辅助排液”“解堵剂+复合排液”等措施,预防及治理气井污染135井次,年增产700万立方米。同时,优选新874井、新888井,开展解堵作业,日增产7200立方米,小投入发挥出大效益,全年增效258万元。
在加强管网运行优化上,公司调整联113井站导低压排液管线,日产量恢复0.8万立方米; 通过调整32口中压井分区域就近入增压管网,确保每天16万立方米的稳定生产。
在开展电驱增压采气试验上,西南新联公司率先在西南油气分公司引进电驱增压采气试验。在联102井站4口井,增压开采效果明显,累计增产110万立方米,维护运行成本节约75%;在新718等2井站,实施多分支智能泡排加注工艺,增产30万立方米,每月可节约维护运行成本3万元。
新年伊始,西南新联公司聚焦剩余
储量“光盘”行动,加快老井挖潜选井选层节奏。一方面,启动地质特征再认识和小层再清理工作,落实剩余气分布,优选出3口转层挖潜井;另一方面,建立原层挖潜选井标准,加大原保下压上或多层合压合采井挖潜论证力度。为进一步提高
储量动用程度,他们还与西南分公司相关研究院所通力协作,加强侧钻选井分析,开展气藏综合评价研究及精细刻画描述,加大工程作业成果的应用分析。计划在蓬二、蓬三及沙溪庙组气藏开展加密调整井区潜力评价,为全年新井部署提供科学客观的专业支撑。