近日,
石家庄炼化炼油运行五部工艺主管师蔡博算了一笔账,连续重整装置预加氢原料换热器提效改造项目投用以来,连续3个多月保持稳定运行,实现年降本565万元,年节能量2420吨标煤、减排5800吨二氧化碳当量,经济效益和环境效益均稳步提升。
近两年来,
石家庄炼化深入贯彻新发展理念,以“提效精进”为中心,利用装置停工检修契机,实施了一批能效提升项目,进一步释放装置运行潜能,扎实推进节能减排,全面提升装置运行能效水平,不断增强绿色低碳竞争力,助力企业稳步迈向
双碳时代。
针对正常生产期间,连续重整装置预加氢原料及氢气预热温度低,热端温差大,导致预加氢加热炉燃料消耗居高不下的现状,石炼相关部门锁定目标,充分调研,利用装置停工检修时机,组织对预加氢进出料换热器实施改造,更换4台螺旋扁管高效换热管束。自2021年11月项目顺利投用以来,石炼相关职能部门密切关注,装置员工不断调整操作,优化装置运行,预加氢换热器E101热端温差由49.6摄氏度下降至36.3摄氏度,减少瓦斯消耗215标准立方米/时,在确保其稳定运行的前提下,该装置能耗较改造前降低了1.5千克标油/吨。
“当前,我们将节能减排作为实现‘
双碳’目标的重要着力点,在确保能效提升项目发挥作用的同时,抓大不放小,共同发力,不断优化公用工程介质使用,降低装置用能,持续增强企业绿色低碳发展能力。”生产技术部能源管理师尹续杰告诉记者,一系列措施的落地带动炼油综合能耗在1月份创出了历史同期新低。