加热炉是炼化装置关键的热源设备,燃气等消耗约占炼厂总能耗的30%,属于典型的能耗大户。如何优化提升
加热炉运行效率成为
长岭炼化技术团队的重要课题。自3月大检修开工以来,他们围绕降碳减排、提升热效率、管控能耗3个方面,消除炼化装置
加热炉运行瓶颈,提高
加热炉能效。在近期集团公司
加热炉能效测评的专项检查中,各
加热炉热效率平均指标为94.39%,最佳指标达到94.87%,年度测评总分排名第一,创历史新高,实现了节能创效全优,装置绿色运行水平大幅提升。
完善设备缺陷确保烟气达标排放
日益严峻的环境形势,对
加热炉的日常管控提出了更高要求。“以前焦化装置
加热炉外排烟气中的一氧化碳含量经常不稳定,出现超标现象,很让人头疼。” 催化焦化片区长冯虎成说。
为了实现
加热炉外排烟气的稳定达标排放,技术团队围绕完善设备缺陷展开攻关,多次联系厂家,对
加热炉火嘴进行清理、更换,并蹲守现场,指导设备研究所调试一氧化碳测量仪表。
经过现场检测和数据收集,技术员吴国亮从炉膛压力控制、炉膛温度、排烟温度等方面进行重点分析,找出原因,采取适当调整燃气大小、风门开度等有针对性的措施,最终使一氧化碳排放下降75%。
针对类似一氧化碳排放不稳定的现象,加氢装置技术员李佳田主动查找资料,与厂家讨论解决方案,通过改造燃烧器喷嘴结构,调整
加热炉不同运行负荷的控制参数,烟气排放的一氧化碳得到有效控制。
反复寻找症结提高
加热炉热效率
“
加热炉热效率提高一个单位,装置的运行效率就会高很多。”冯虎成说。技术团队以提高热效率为重点课题,分析
加热炉各周期各阶段的运行数据,制定作业指导书,组织班组以0.01为单位细调排烟温度、氧含量等关键数据,一遍又一遍,在调整和试验的反复切换中寻找症结。
在调整试验中,他们发现提高
加热炉热效率的关键在于降低排烟温度和过剩空气系数,减少炉体表面的散热损失。他们及时调整燃气量和风门开度,确保燃气消耗、氧含量等指标达标。针对雨天
加热炉燃气消耗量大增的实际情况,加氢装置专业人员增加
加热炉顶部的雨水导流孔,成功解决了炉顶雨天积水问题,
加热炉热效率稳步提升。对于
加热炉火嘴燃烧不佳、看火门未关严、点火孔盖缺、燃气压力偏低等问题,他们开展
加热炉火嘴分班负责制,运行部不定期进行现场检查并考核。
与此同时,
长岭炼化技术团队与班组同步摸索可能影响
加热炉热效率的日常操作,制定
加热炉优化操作规程,要求班组每次巡检都要打开看窗检查炉膛火盆火焰情况,并根据实时情况调整燃气量、风门开度,或联系维保单位清理火嘴,确保各项指标达标。
管控关键操作点降低燃料单耗
燃烧器是
加热炉燃气充分燃烧的关键控制设施之一。但由于操作人员调整方式、方法不统一且缺少标准,经常造成燃烧器无法充分燃烧并导致燃气消耗量偏高。针对此问题,运行部技术团队组织班组开展
加热炉专项培训,并在每班设立两名兼职司炉工,实行专人负责,确保燃气充分燃烧。
技术团队从工艺管理、设备管理等多方面入手,对部分
加热炉实施节能改造,如更换低氮火嘴、调整热管角度等,大幅提升节能效果。他们要求班组加大
加热炉运行隐患排查力度,仔细检查每个点火孔和看火门,对点火孔缺失处及时进行补新,及时修补脱落的看火门保温层,提高设备完好率,增强全员节能意识,助力节能创效。
同时,他们通过实行“日采集、周讲评、月考核”的竞赛方法,将
加热炉火嘴的日常清理、火嘴燃烧状况调整等任务分解至基层班组,各班组负责责任区火嘴的清理及恢复,不断优化
加热炉的运行工况,保证
加热炉的安全运行,降低燃料单耗。