国庆期间,
中科炼化统一部署,精心组织生产原料保供,接卸原油26万吨,东兴供中科重整石脑油4187.5吨,中科向东兴提供丙烯262吨,为节日期间安全稳定生产奠定基础。
今年以来,
中科炼化将“
油转化”的理念贯穿生产优化过程,以效益最大化为原则,推进各项“
油转化”措施,统筹开展中科生产区和东兴生产区原料互供工作,持续调整产品结构,将资源优势转化为效益优势。目前,两生产区互供石脑油、丙烯、液化气等原料,有效促进炼油产品产量降低、化工高附加值产品产量提升。
“我们结合集团公司‘
油转化’要求,优化炼油装置生产,按计划控汽油、压柴油,多产化工轻油、液化气。”
中科炼化副总工程师、计划经营部部长汪晓明说,“同时借助炼化一体化优势,进行资源优化调配。”
中科炼化加大力度推进中科、东兴生产区一体化,统筹开展物料互供,实现优势互补、共同发展。
由于东兴生产区缺少乙烯装置,他们开展效益测算后,停开东兴生产区固定床重整装置,控减汽油,富余重整石脑油原料供给中科增产化工轻油,以提高乙烯、丙烯等高附加值化工产品产量,成功实现“
油转化”。中科生产区优化增产液化气和丙烯,并将富余丙烯提供给东兴生产区聚丙烯装置,用于增产高附加值树脂产品,实现共赢。
用精制煤油作乙烯装置原料能极大降低原料成本,提升装置盈利能力。而在设计之初,
中科炼化的乙烯装置以液化气等轻质原料为主,不适宜用精制煤油等重质化原料。该公司精制煤油更多用于调和柴油。为进一步压减柴油产量、降低吨乙烯原料成本,
中科炼化开展技术攻关,将精制煤油作为补充原料生产乙烯。针对裂解炉炉管温度较高、制约生产优化及产量提升等问题,乙烯装置人员开展分析研究,跟踪运行情况,不断进行试验,延长裂解炉运行周期。“我们经常说乙烯装置‘吃杂粮’,按照炼化一体化的路子走下去,就能将杂粮吃出好滋味。”化工一部副经理郑文兢说。
截至目前,精制煤油在乙烯装置的投料量较年初提高5%以上,助力效益增长,吨乙烯原料成本在集团公司同类装置中达最优水平。