2021年7月上旬,
茂名石化炼油分部储运车间优化罐区
氮气使用流程,实现节约用氮100Nm3/小时,周节约用
氮气16800 Nm3,按每立方米
氮气1元计算,每周可节约16800元
氮气成本。
储运车间重整罐区80012#至80016#合计5座储罐是连续重整装置的原料油罐,负责接收炼油分部常减压装置送来油品,同时向连续重整输送原料,5座储罐储存原料为轻质油分,为防止轻质油分从罐顶挥发出罐外,影响罐区安全生产、环保质量, 5座储罐采用一定压力
氮气封住罐顶,避免油气挥发,确保罐区安全绿色生产、环保指标合格,
2021年上半年,重整罐区用
氮气量较多,针对此种情况,车间工艺员认真全面检查了
氮气使用情况,发现罐区使用
氮气流程三个环节可进行优化整改,首先是对重整罐区80013、80014、80016三个罐的罐顶
氮气自力调节阀进行修理,使三个自力调节阀可控制开度,防止
氮气直排跑损。其次更新了80013、80014两个罐呼吸阀,罐呼吸阀好用保持罐内压力避免
氮气跑损,再次规范了
氮气总管调节阀开度,由原来全开改成人工控制,岗位通过罐区
氮气压力需要人工控制好调节阀开度,避免
氮气过多使用。
车间工艺通过优化罐区
氮气使用流程,卡紧三个
氮气损耗环节,成功实现节约用氮100Nm3/小时,每周节约16800元
氮气成本目标。