截至7月1日,
西南油气分公司采气一厂海相试采大队川科1井作为国内首个络合铁双塔脱硫工艺应用,自上次
检维修后,再次取得连续730天长周期安全运行新突破,阶段生产净化天然气7300余万立方米。该井投产至今已近10年,累产净化天然气3.3亿立方米,日产净化天然气保持在10万立方米以上。
前移安全关口
该井站员工岗位风险识别“约定俗成”,6个生产现场岗位,形成45项队级、站级风险清单。根据装置及设备运行情况动态优化清单,及时识别井站新增加风险,编制防控方案,全员积极学习掌握,确保安全实效。
常态化推进全员“每日查危”,建立隐患排查奖励机制,大力宣传鼓励井站各岗位日常巡查问题,按照“五定”原则制定相关整改措施,以“一线问题收集与整改”方式督办问题闭环管理。
今年是川科1井投产运行十周年,“事事讲安全,人人要安全”文化理念已深入人心,针对现场风险点,每年开展的厂级、队级和站级实战应急演练超270人次,过程严肃、认真、实战化,通过反复熟练,完善应急处置方案,提高员工应急处置能力,员工踊跃兑现 “安全家书”承诺。
力保稳产运行
今年以来,大队开展药剂体系室内试验、技术论证60余次,有效解决该井药剂指标不稳定、消耗量大以及硫沉积等长期困扰的异常问题,成功实现硫黄上浮式脱硫药剂体系不停产提升替换,药剂损耗量与正常运行同期对比,预计每年将降低费用60余万元。目前该井运行持续稳定,生产时率创99.97%新高,员工劳动强度大幅减轻。
大队技术跟踪团队严密监控生产各项参数指标,通过对络合铁脱硫工艺的不断总结与实践认识,形成一套药剂指标动态优化技术,编制《川科1井经验操作手册》和典型案例库,切实为生产现场提供有力技术保障。
大队党支部以党史学习教育为契机,深化“海相先锋”文化,党员示范引领、互助共进,开展“站场+设备”党员责任区管理模式,党员责任区全部设到井站,实现服务现场凝心聚力,急难险重勇在一线,让更多党员参与井站管理,提升井站的运行效率。
解决操作难题
站场生产装置与设备系统化管理,机修员工维保与采气员工巡检联动、协同配合,实行“四定”办法(定时巡查、定期检查、定人监管、定点维护保养),全力保障装置、设备平稳运行。
针对生产运行中的“疑难杂症”,以机电仪讯维保组和技师团队为核心发挥集体智慧,形成10余项工艺装置优化、20余项技术革新,降低员工操作难度的同时提高工艺装置及设备的使用效率,年节约修理及材料成本近200余万元。
理论与实操融入整个生产过程,利用废旧设备自建练兵场完善技能短板,机泵、仪表、自控等专业技能人员,实现“从无到有,从有到专”的转变提升,目前已在机泵、电动阀门、电器、自控系统等方面形成能够对一般异常情况进行处理的能力,打破全部依靠外援、时效低和高成本状态。
“在这些现场强力措施保障下,目前工艺装置运行平稳及设备状态良好,本次周期运行将持续到27个月,
检维修时将进一步对脱硫装置优化并开展长周期运行综合评价,努力实现下一个连续运行周期至36个月,推动络合铁脱硫工艺应用不断发展。”队长荆华介绍道。