“雅克拉的王牌井又回来了,这说明我们的挖潜方向是对的。”6月12日晚,
西北油田雅克拉采气厂YK6H井新层系完成系统测试后开井进站生产,听着管线里滚滚油流奔涌进站,现场一片欢呼。
YK6H井停喷7年后,于5月27日评价新层系喜获日产油150吨、气2万立方米的高产油气流,初步估算新增原油地质储量120万吨。该井投产后,雅克拉采气厂今年预计可超产原油2万吨。
今年以来,雅克拉采气厂构建以
油藏经营管理为核心的组织管理体系和运行机制,从开发
油藏转向经营
油藏,聚焦老区挖潜和新区扩边,实现资源有效接替。
立体摸排,一口口躺停井变身“争气井”
雅克拉气田是集团公司最大的整装砂岩凝析气田,设计稳产期为10年,今年是雅克拉气田稳产的第16个年头。
雅克拉气田有39口采气井,分布在塔克拉玛干沙漠北缘,主力产层为亚格列木组。
YK6H井曾是气田数一数二的高产井,2005年投产主力产层白垩系亚格列木组中气层,稳产期平均日产气60万立方米、油120吨,开发9年累计产气15.96亿立方米、油31.8万吨,2014年9月高含水停喷。
同期,白垩系气藏中下气层的生产井也陆续停喷。至2020年1月YK28H井上返上气层生产后,雅克拉气田亚格列木组中下气层以天然气54.8%、凝析油64.3%的采出程度结束开采,而上气层也进入中高含水期,气田稳产形势严峻,寻找产能接替愈加紧迫。
从2017年开始,采气厂集中力量开展了几轮老井、低效井复查,多层系立体摸排,对下伏潜山和侏罗系、上覆舒善河组等非主力层系进行探索评价,明确了两个潜力界限参数,利用多资料综合运用、多井关联分析、整体与单井相结合三个评价手段,发挥地质工艺一体化优势,近两年不断收获新的油气增长点。
2019年8月,YK34H井在侏罗系成功建产,日产气9.7万立方米、油26.6吨。
2020年2月,停躺井YK16井借助气举排液采气新工艺成功复产,在侏罗系获日产气6万立方米、油17.6吨。
2020年3月,停躺井YK20井在上覆舒善河组首次措施见产,初期日产气15.5万立方米、油19.8吨。
2021年3月,停躺井YK17井在舒善河组再突破,日产气9.8万立方米、油6.1吨。
一口口躺停井变身“争气井”,为技术人员探索新层系潜力树立了信心。
集中攻关,明确“低电阻率也可以是油气层”
采气厂开发所技术团队在多年老井复查工作中,形成了全面复盘、抽丝剥茧、层层闭合验证的工作思路,力求认清每一个油气藏,不断完善优化方案。
上覆库姆格列木群为新生界古近系地层,构造形态南高北低呈单斜状,构造幅度低,成藏风险大,存在油气来了“存不住”的风险。前期气田开发也从未涉足新生界地层。从测井资料看,整个气田仅YK12井解释为油气层,其他均解释为油水同层或水层,电阻率普遍偏低,似乎更说明该层系仅是“水上漂”油气藏,不具备有利成藏条件。
然而YK12井的“甜点”又让技术人员念念不忘。“由于库姆格列木群不是目标层,因此历史测录井资料的分析解释不具有针对性和适应性,可能存在偏差,容易让我们错过好的潜力层。另外,我们不要被固定思维局限,白垩系油气层电阻率标准是4欧姆,就在其他层照搬套用,地质分析人员要有对油气线索的敏锐性。”看到技术人员犹豫和疑惑,采气厂总地质师陈叔阳为大家打气。
技术团队从气测录井、取芯显示、测井解释、物性分析等资料全面入手,对新层系库姆格列木群油气潜力进行综合分析,并调研塔北等其他油气藏的低阻油层,明确了“低电阻率也可以是油气层”的认识,目标储层电阻率绝对值虽小但增大系数大于3,较为可靠。
他们通过识别隔夹层,进行连井对比分析,刻画
油藏剖面,明确了目标层下部发育一套膏岩隔夹层,判断为边水
油藏,从而消除了油气“水上漂”的疑虑。
重点突破,沉睡老井再现“王牌实力”
技术团队经过新一轮分析论证,初步确定潜力较落实井4口,结合实际生产情况提出了YK6H井上返库姆格列木群的探索性措施建议。
修井机的轰鸣声犹如战鼓,令YK6H井井场从沉寂转入沸腾。凌晨时分,射孔枪响,YK6H井井口起压并快速上涨,出口见气并点火成功,试获高产油气流。
YK6H井的成功,标志着雅克拉气田在古近系首次取得重大突破,也创下了气田历年措施产量最高纪录,扭转了历年新层系评价成功率低的局面。
“新层系库姆格列木群的成功探索,坚定了我们持续整合老区资源、精细挖潜的信心。”陈叔阳表示,“YK6H井取得了‘十四五’开门红,我们将继续推进高质量勘探,力争发现更多规模新阵地。”