截至5月12日,
茂名石化炼油分部联合四车间一号焦化装置
加热炉到目前为止已连续运行18个月,连续运行天数548天,同比上一周期多运行183天,连续运行天数再创历史新高。
延迟焦化装置
加热炉的特点是生产到一定周期后,由于炉膛温度过高,生产周期后期炉管慢慢形成内部结焦,炉管管壁温度升高,一般生产周期一年左右装置就要停汽进行炉管清焦。
茂名石化焦化装置在加工原料劣质的情况下,车间技术人员通过前期经验积累和创新方法,持续攻关探索,找到了解决影响装置
加热炉运行周期的“瓶颈”难题。一是操作工加强对
加热炉各参数变化的管控,做到精心监盘,认真操作,通过勤调微调
加热炉火嘴,控好
加热炉豉风机和引风机转速来控好
加热炉氧含量,控好
加热炉炉膛温度和炉出口温度,防止炉管壁温超标,烧坏炉管现象发生。二是该车间技术人员根据装置加工原料性质和加工处理量及时调整
加热炉注汽量,缩短渣油在炉管停留时间,减少炉管结焦几率的发生。三是投用
加热炉联锁,当炉进料泵出现异常波动或炉进料量中断时,炉进料联锁启动,切断
加热炉燃料气,防止
加热炉因进料量中断炉管超温烧坏炉管或炉管形成结焦现象发生,从而实现
加热炉长周期运行的目标。
由于一号焦化装置
加热炉延长了运行周期,不但隔接减少装置停工带来的经济损失,而且装置每少停工一次直接节约机械清焦费用和开停工费用约50万元。