石家庄炼化自启动自动控制提升项目以来,已分阶段完成炼油新区、炼油老区、化工区域装置自控提升项目,并以
自控率监控平台、操作和报警监控平台数据为抓手,固化
自控率提升项目成果,月平均
自控率稳定在98.5%以上,70%的装置月平均
自控率稳定在99%以上,达到集团公司先进水平。
跨专业合作联合攻关确保项目如期完成
仪表
自控率的高低直接反映生产装置的自动化水平,是一切先进控制的基础,关系到生产效率高低。一直以来,该公司都将提高仪表
自控率作为智能化工厂建设的重要举措。自项目启动以来,石炼跨部门、跨专业成立攻关小组,每周关注项目进度和优化效果,及时解决过程中遇到的问题。
在项目建设过程中,因原设计可行性差、参数不太合理,制氢装置6个串级回路一直无法投用。为消除这一“顽疾”,石炼设备工程部、电气仪表中心、炼油运行二部等部门组织专业人员多次召开现场会,深入查阅资料、共同分析讨论。其间,仪表专业人员讨论确定方案,工艺操作人员逐一实施,再根据具体情况,随时调整优化。
与此同时,电气仪表中心每周发布
自控率周报,汇总各装置
自控率分析情况、当前存在问题及下周工作计划等,并在公司调度会上进行点评,按照装置
自控率排名奖优罚劣。
重点难点攻关带动
自控率稳步提升
“每一个问题的解决,都是大家集体攻关的结果。”电气仪表中心DCS仪表维护副主任师张少康说,看着
自控率从最初的80.1%逐渐提升至98%,所有的付出都是值得的。
近年来,石炼每月召开仪表专业技术分析会,对制约自控提升的重难点问题进行分析,同时关注
自控率指标变化情况,从大面积优化到逐个回路攻关,不放过任何一个细节。
针对阀门调节不及时或者幅度过大问题,攻关团队一方面检查核实仪表测量和调节回路不可用的具体情况,对相关阀门或阀内件进行更新,另一方面加强仪表调节阀的维护保养,做好预防性维修和大修工作,确保调节阀正常工作。
在实际操作中,管理人员发现连续重整装置二甲苯塔塔釜流量仅能串级控制液位,而无法对温度变化实现串级控制。面对难题,攻关团队通过查阅资料、向兄弟企业取经,最终增设切换按钮,实现流量与液位、流量与温度双串级控制,有效提升系统控制质量。
自控率提升让装置运行更智能平稳
过去,由于PID参数整定不合理,已投用自动控制的381个回路效果不佳,经攻关团队与工艺人员联手重新进行参数整定后,波动幅度由20%降至5%。同时,该公司142个串级复杂控制回路,从投用不足50%逐步达到串级控制98%以上,实现装置高精度控制。
在此基础上,石炼还建立
自控率及平稳率监控系统和报警及操作监控系统,实现对装置
自控率、平稳率、DCS系统报警记录及操作记录的实时监控和历史追溯。
如今,石炼装置控制平稳率从实施前的80.5%逐步提升至98.9%,装置运行的安全性、产品质量及经济效益都得到进一步巩固和优化。2021年是石家庄炼化提效精进深化年,公司将不断总结经验、持续提升
自控率,为企业提效精进做贡献。