“我们采用气源替代的方法减少
氮气消耗。比如用瓦斯气替代
氮气作原料罐、缓冲罐的密封气,用工艺气替代
氮气作压缩机的主密封气。目前,除几套备用装置用
氮气保压外,其他正运行设备和装置,能用合适介质替代
氮气密封的地方,我们全部进行了替代,这几个月
氮气的消耗量有了大幅降低……”。近日,
洛阳石化一名技术人员介绍了该公司开展压减
氮气用量攻关工作。
今年以来,
洛阳石化针对
氮气用量失衡,外购
氮气量增加,用氮成本居高不下的实际,认真落实持续攻关创效措施,广泛开展压减
氮气用量专项攻关,多方举措压减
氮气用量,千方百计降低外购
氮气费用,取得了明显成效。
专项攻关工作开始后,该公司通过开展
氮气差量排查行动,找出
氮气管理和使用工作存在的问题,堵上了部分
氮气管线未经计量表、部分
氮气计量表失灵或不准确的漏洞,摸清了全公司
氮气管线的走向、用量和现有状态,并在DCS上设置
氮气用量平衡图,实现了
氮气使用实时监控规范化管理。
按照攻关工作要求,相关运行部在焦化、1#重整、催柴加氢等部分停用装置,采取调整设备保护压力、机组
氮气使用方式等,使装置保压由连续补充
氮气改为间歇补
氮气,降低了
氮气的流量,使
氮气用量大幅度减少。炼油二部采取优化2#重整装置再生系统用氮消耗,使
氮气用量由优化前的每小时1000立方米,降至目前的每小时600多立方米;储运部针对VOCs系统消耗
氮气多,和西半厂部分计量表消耗数据大的问题,开展排查治理和优化工作,采取对VOCs储罐密封点进行排查堵漏、对外部用氮管线实施定时控制、对停用
氮气管线及时关闭停用等措施,降低了管网损耗,2月份该部较1月份,合计压减
氮气降本15.45万元;芳烃部在开展压减
氮气用量攻关工作中,通过调整VOCs系统相关补氮阀门和各精馏塔、地下罐
氮气密封,每小时减少氮消耗200立方米,压缩机停用机组关闭密封氮,使用的解析气、氢气压缩机关小密封
氮气,每小时减少
氮气消耗50立方米。
据统计,2月份该公司外购
氮气量较去年12月底降低109万立方米,较今年1月底降低了98万立方米。外购
氮气费用的大幅度降低,使压减用氮量攻关工作成效显现。