2月19日,
西北油田雅克拉采气厂组织的YD1-4H井
加砂压裂作业获得圆满成功。这是雅克拉气田雅东滚动扩边近年来首次采用
加砂压裂作业的评价井。
YD1-4H井是2019年部署在YD1井区1号圈闭构造中部的一口开发评价井,该井于2019年11月19日开钻,2019年12月23日完钻,完钻井深5569米。2020年1月4日采取了轻质油替喷、气举排液和酸化等措施,但由于气藏自身的特点和地层等原因,均未达到理想效果。
为了恢复该井活力,经过多方研究和审查,决定对该井实施更换105井口,对白垩系上气层井段进行
加砂压裂完井求产。为确保本次施工工艺的成功,雅克拉采气厂以“低起点、小台阶、多步骤”为原则,加强对本次施工风险的再分析。由于该井属于低孔、低渗储层,施工过程中不仅仅存在破裂压力梯度高,施工排量受限的风险,而且还存在储层埋藏深,闭合压力高,裂缝宽度窄,加砂过程中存在砂堵风险。
因此,针对本井特征和施工风险,经过反复讨论和论证后,决定在主压裂前进行小型压裂测试施工分析,详细了解储层与压裂相关的特性参数,测出液体效率、地层滤失、孔眼摩阻等参数,从而为正式压裂程序优化提供依据。通过压裂测试求取了地层破裂压力、地层闭合压力、缝口摩阻和滤失系数,对主压裂施工进行合理调整。
另外,这口井是2021年新年里首次实施
加砂压裂,雅克拉采气厂的领导和技术骨干对此十分重视。当YD1-4H井
加砂压裂施工设计出来后,该厂领导班子和技术骨干全力投入到施工设计的研究和讨论中,不断地优化现场压裂施工设计,完善现场施工工艺细节。针对施工技术中可能出现的砂堵难点,采气厂技术人员与施工队开展了“砂堵及压裂方面”攻关,制定《压裂砂堵原因分析及预防》措施等,避免砂堵发生,保证压裂施工成功。
为了以最好的质量完成该井的压裂施工,在压裂车组及施工设备方面,现场各施工队伍组织各车的技术人员进行统一的设备维护和修理,对于存在问题的设备和零件全部及时更换新件,对现场施工管汇的数量和型号进行详细分析和储备,并在动工前一天将车辆和管线全部摆放连接好,做到有问题早发现早解决,为顺利完成压裂施工奠定了坚实的基础。
据悉,此次施工作业注入压裂液425.3方,砂22.2吨。本井
加砂压裂的顺利成功,对
西北油田碎屑岩评价井和储层改造具有一定的指导意义。