面对复杂多变的国内外市场环境,
茂名石化克服疫情影响,持续优化运行,以市场为导向,以客户为中心,持续在“添加剂配方、反应参数、操作精准控盘”等各个方面同步展开攻关,靶向用力解决瓶颈点,千方百计提高产品质量。1月份,
茂名石化化工分部聚烯烃运行部7套装置生产的4类产品质量持续稳定向好;其中,两个聚丙烯
树脂产品受到下游客户的充分肯定,要求继续追加排产,月可创效125万元。
“客户反映K9928H产品收缩率偏大、三元产品F4708制品偏硬、析出物偏多……”。
茂名石化化工分部聚烯烃运行部的产品质量专题分析会上,副主任罗永剑汇报了生产情况。“我们必须尽快解决这些问题,确保每一颗粒料都达到客户要求!”生产技术组组长湛贞态度坚定。
会后,聚烯烃运行部立即组织攻关团队形成专业合力,在生产方案和产品特点上下功夫。他们查阅相关技术资料,先后进行了6次研讨,并结合生产实际反复进行模拟测试,不断调整生产控制方案,对产品的指数、密度、熔点等物性进行全面分析。通过对比分析找出反应过程、输送过程和包装过程存在的问题,制定细化措施12项,对症下药进行调整改进。反应平稳率是产品质量的关键控制指标之一,他们加强对控制指标的监控,提高系统稳定性,确保产品生产处于最优状态。运行部领导靠前指挥,指导班组如何优化操作,经过不断的摸索、测试、攻关,调整后的产品得到了客户的充分肯定,要求继续追加排产。K9928H和F4708两个产品推广放量后,预计可分别增效45万元/月和70万元/月。
除了从专业技术角度改进产品质量外,聚烯烃运行部还利用专班、班前班后组织班组班员或者邀请相关处室到运行部开展质量分析、专题研讨、经验交流等培训,积极推广应用先进的技术手段实现产品质量提升的目的,不断提升全员质量保安全的意识。
同时,运行部还广泛收集员工的优化建议并进行实施,对提出有成效的优化建议并相应给予优化奖励。1月以来,运行部提出实施操作优化、金点子措施等96项,制定各装置区装置杜绝非停、风险管控、隐患排查、强化培训等160条措施,责任到人,定期督查,保证产品质量稳定向好。