1月20日,当对讲机里传来管输设备仪表运行正常,下游用户奥克化学储罐液位上涨,
环氧乙烷(EO)流速稳定在12吨/小时的消息时,
中韩石化中控室内爆发出一阵欢呼声。这标志着环氧芳烃部EO/EG装置
环氧乙烷(EO)管输外送项目一次投用成功,为EO/EG装置EO扩能奠定了坚实的基础。
中韩石化EO管输项目输送距离为国内最长,设计管输能力25万吨/年,最大外送量为35t/h。该项目在2015年立项,公司相关部门与化工区、中国石化建设工程有限公司(SEI)、武汉炼化工程设计有限责任公司及下游客户进行了多次密切沟通,积极推动项目进程。发展技术部和环氧芳烃部多次组织相关人员外出调研,充分吸取兄弟单位EO管输经验,全面识别风险,认真开展项目设计方案论证与审核,经过与设计单位的多轮技术交流,最终确定环路输送方案。
EO输送管道对微量氧含量、露点及杂质要求很高,管道需进行化学清洗、通球、干燥、气密、置换等一系列工作,方能达到投用条件。出于安全考虑,8公里管道不能设置导淋或放空点,隆冬季节,管道中的水如不能及时清除出现结冰,就无法保证管道投用条件,各步序间必须做到无缝衔接。为确保管输安全与质量,化工生产管理部、项目管理部、市场经营部、安全环保部和环氧芳烃部多次优化细化工艺处理与管道投用方案,运行部领导牵头负责,把困难和风险想在前面,落实操作风险识别与风险防控措施,根据天气情况认真安排统筹,制定了详细的方案与工作表,抽调生产技术骨干专项负责,安排班组人员不间断定点排放,主动联系下游客户上门吹扫管道盲区,把系统每一处死区盲端都彻底处理干净,每一个密封点都检查到位,高质量完成了工艺处理与气密工作,确保EO管输项目一次安全投用成功。
截至1月21日18时,EO管输外送量达309吨,每天可减少10车装车量。EO装卸车为高风险作业,该项目成功投用,减少了EO装卸车量,减少了危化品运输车次,安全效益显著;消除了EO高负荷工况下的产品出厂瓶颈,为日后EOEG装置提升产能,增产高价值产品EO创造了良好条件,可为公司带来显著经济效益。