茂名石化铁运分部针对低温寒冷天气,铁路轻油罐车残余存油容易结蜡,增加罐车清洗难度、洗罐蒸汽
能耗大的问题,优化轻油罐车清洗工艺,降低了寒冷天气下洗罐蒸汽
能耗,1月份以来,平均每辆轻油罐车的洗罐蒸汽单耗不到0.9吨,创历史同期新低。
轻油产品铁路外运使用的铁路罐车须洗罐合格后,方可装车运输,而进厂待装轻油罐车来自全国各地,罐内残存各种油品,洗罐作业消耗大量的水、电、蒸汽。针对近期天气寒冷洗罐消耗蒸汽加大的情况,铁运分部对洗罐作业进行优化,降低蒸汽
能耗。他们组织技术骨干蹲守洗罐现场,分析洗罐生产情况,优化洗车方案。
由于低温,从北方回来的罐车大部分残余存油已结蜡,按照一般的洗罐工艺,直接用汽抽或循环泵抽出罐车内残余存油后,才进入洗罐作业环节,但残油结蜡较多导致无法直接将残存油抽走。他们分析后决定,使用蒸汽对罐车加温融化结蜡残油,再使用汽抽把罐车的油底抽出来。采用这种方法洗罐,工艺上增加了一个环节,经现场测算蒸车环节每辆车约耗时40分钟,多消耗0.2吨的蒸汽。
他们提议:“蒸汽使用量多了,要不先把罐车残余存油的结蜡用铲清理后再蒸车吧,这样可以减少蒸汽
能耗!”大家都赞同这个建议,马上组织洗罐工清理罐车底的结蜡。在现场再次测算的数据显示,每辆罐车蒸车时间减少到30分钟,蒸汽消耗减少了0.1吨。