12月30日,总部化工事业部发来贺电,祝贺
安庆石化成功产出合格
阻燃腈纶产品,为调整合成纤维产品结构、拓展腈纶产品市场应用领域打下了良好的基础。
近年来,面对常规腈纶日益严峻的市场形势,
安庆石化加快开发新产品、调整产品结构的步伐,根据公司自身特点,决定引进国外专有技术,从源头上改变聚合物的性能来生产腈纶阻燃纤维。该项目的建成将扭转
安庆石化腈纶产品差别化率低、产品档次低的局面,提高产品市场竞争力。
该项目于2019年6月份项目可研获批,腈纶部随即与相关公司就基础设计、技术服务和质量标准等开展先期对接;2019年9月14日,
安庆石化与相关公司签署“腈纶阻燃纤维生产技术改造项目基础设计合同”和“技术服务合同”;2019年10月份,腈纶部会同发展规划处、设计单位,组织共混
阻燃腈纶生产中试,探索、验证阻燃剂配置条件和兑入方式,通过阻燃剂不同添加比例调整和研磨方式改进,经过 广大干部职工连续一个多月日夜奋战,终于在10月31日成功试制出0.618吨1.5D有光阻燃短纤维,极限氧指数等指标达到预期目标。
共混
阻燃腈纶生产中试后,随即进入项目施工阶段。2020年春节前,已经完成楼梯及部分旧厂房拆除,实施部分土建施工,春节后原定2月1日开工,受疫情影响,该项目复工时间延期,设备制造、到货进度也受到影响。
2020年2月24日,该项目复工。复工时间虽然延期,但项目3月底建成投产的节点不变。为把受疫情影响的工期抢回来,腈纶部相关人员超常规工作,与时间赛跑,成立了腈纶部阻燃纤维技术改造项目工作组,对项目施工、三查四定、中交试车、试生产等工作方案审定批准,对项目进度及施工、试车过程中重大问题进行协调解决。及时编制阻燃纤维开工网络图,系统吹扫、水冲洗、水联运方案及试生产方案,编制工艺操作规程,并做好相关人员技术培训。
腈纶部专业管理人员每天深入施工现场,检查施工安全、质量、进度等问题,对查出的涉及到设计、安装等环节的安装质量、改进建议等问题,及时与相关人员展开对接,滚动整改、消项,确保项目顺利推进。
3月31日,随着第一缕丝束装入箱中,腈纶部纺丝1号生产线投料试生产出阻燃纤维产品。经化验分析,极限氧指数等关键指标达到设计要求。
共混单元
阻燃腈纶试生产成功后,他们又全力以赴投入到共聚单元的建设和开工进程。通过新增或局部对生产装置进行改造,在聚合体制备过程中,将丙烯腈等单体与阻燃单体共聚,制备阻燃共聚体。
由于腈纶工艺物料的反应特性决定阻燃共聚参数适应范围窄,且相互关联的平衡点参数需要不断试验验证。他们经过上百次日以继夜的摸索试验,每一次都异常艰辛,从聚合反应,到原液溶解,再到原液过滤,每往前推进一步,都会遇到意想不到的阻力。
他们在困难面前毫不气馁,及时汲取教训、总结经验,不断优化调整生产,努力摸索最佳工艺参数。这期间,他们常常是处于“5+2”、“白+黑”工作模式,加班工作到深夜也是家常便饭,终于在11月11日实现阻燃共聚+共混全流程贯通,12月26日平稳产出极限氧指数达28.2%的合格产品,产品上色率、强度、延伸度等各项指标均达到设计要求,填补了国内硫氰酸钠法生产
阻燃腈纶的空白。