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西北雅克拉:走稳“创新”与“增效”的平衡木
中国石油化工产业(战略)协作联盟网】    文字:【 】    我要投稿
    关键词:西北油田    冷水机组控制电路改造    
   12月23日,西北油田雅克拉采气厂采油气管理一区杨刚和宫大印以“冷水机组控制电路改造”的创新金点子获得厂科技项目委员会评审二等奖。这个金点子只花费了75元成本,却创效7.45万元。

   雅克拉采气厂今年共实施保效增效项目6个,累计增效3247.12万元,同比增长142%。近3年,全厂累计完成保效增效项目30个,增效1.26亿元。

   作为西北油田的“产气大户”,雅克拉采气厂把创新融入到攻坚创效行动中,紧盯产量储量、成本费用、保效增效、安全生产目标,从技术创新、发明创新和管理创新上发力见效,努力寻找增产与增效、投入与产出的平衡点,全力打赢产量储量、成本、效益、安全攻坚战。

   技术创新,增气增效的“营养剂”

   11月23日,“雅克拉集气处理站低压气回收改造扩建增效”工程经过检测、调试、试运,正式投用,日增收低压天然气8万立方米,创效7万多元。

   技术创新,是采气厂增产增效的营养剂。在持续攻坚创效行动中,采气厂各部门结合工作重点和难点,挖掘技术潜力,努力寻求创新增长点,实现了多点开花的喜人局面。

   技术人员针对关停井增多,成立“低压高含水气井气举排液采气”项目组,对11口因井筒积液关停的低压气井进行排查、筛选,开展气举排液采气攻关实验,并首次在YK22井取得成功,使一批关停井成功“复活”。截至目前,该厂累计实施气举排液采气措施4井次,增产天然气1843万立方米、凝析油1536吨、创效1976万元。

   开发研究所“智囊团”从井下作业费、设备修理费、电费等方面全链条优化挖潜,先后在DLK3、YK17、YK28H、YK23等井实施“微领眼高效翼磨鞋应用”“射采联作一体化完井+轻油替喷工艺技术”等措施,增效269.21万元,完成年度目标的152%。

   技术人员为YD1-3H井配置井口分离器,实现测试与回收天然气同步进行。在40天的测试期共回收天然气124万方,凝析油1296吨,避免了放空污染。“雅克拉低压气回收”攻关项目组先后通过建低压流程、研发多功能阀组工艺等,攻克了低压气进站难题。近3年,该厂累计回收低压天然气6701.11万立方米,创效6031万元,使低压气井自喷生产周期平均延长1到3年。

   发明创新,节能降耗的“香窝窝”

   11月9日,“徐明创新工作室”里传来好消息:两项技术革新“新型管径测量器”和“新型混合介质取样器”喜获国家实用新型专利证书。

   采气厂“持续攻坚创新小组”针对生产经营中难点、重点,找准切入点,在油气生产、成本管理、安全环保上想办法、献计策,增效益、提效能,让每一项发明都变成创效亮点。

   作为创新工作室的领军人,徐明带着创新骨干用巧方法、小窍门解决了上百个生产难题。他和王玉杰借鉴站内管道输送的工艺特点,利用公寓改造剩余的几十米供水管线,一端连接压缩机组的润滑油加注口,另一端连接油品间的电动油泵,再用软管与208升的标准润滑油桶相连,就实现了自动为压缩机加油。

   今年,采气厂成立科技项目委员会,积极开展“金点子”大赛,发动职工多创新、练绝活、搞技改、破难题,推进创新成果转化为效益。今年共有19个金点子应用于生产,解决了6项技术难题,增油8000吨,增气4000万方,创效8411.31万元。“徐明创新工作室”共涌现改善经营成果20余项,小发明、小改造30项,工作效率提高近60%。

   管理创新,严控成本的“瘦身餐”

   在星火5井,采气厂首次应用地层能量直充CNG获得成功,日充装CNG5万立方米、凝析油2吨、增效4.5万元。

   在持续攻坚创效行动中,采气厂积极改变思维模式,结合油气生产销售实际,采取结构调整、项目优化、存量优化等管理创新举措,强化全员、全要素、全过程成本管控,逐项排查效益流失点,挖掘效益增长点。

   巴什托集油站和桥古集气站地处偏远,以前用罐车将原油拉运到雅克拉末站,处理后再统一销售,每年需要站库倒运费300多万元,原油损耗170多万元。今年5月,采气厂进行优化销售渠道,与油气运销部联手,通过优化运行参数、商务谈判、开发优质客户,打通直销渠道,使两个偏远小站成功实现原油直销,年降成本470余万元。

   今年,采气厂措施和注气费用结构优化调整,减少井下作业费用97.35万元。通过大涝坝站减少处理装置,降电耗节约20万元;通过合理拼车、灵活调配,压减交通运输费用37万元;通过废料再利用,压减成本16万元。对房屋维修、绿化等未开工项目,采取一律取消的措施,压减40万元,降幅42%。在雅克拉集气处理站大型停机检修中,采气厂优化检修方案,缩短不停产井天然气回收装置试运行时间,采用机械清罐替代脚手架搭建缩短工期,缩短氮气置换时间节约费用,节约费用74万元。


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来源:中国石化新闻网 作者:单旭泽 时间:2020年12月28日 浏览805次
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