近日,
金陵石化1号连续重整装置通过多方认真仔细排查,最终在“细微处”发现症结,成功在线解决
催化剂再生单元主提升控制波动较大的难题,避免了装置降量生产,经测算节支约90万元。
该公司1号连续重整
催化剂再生单元主提升控制着整个
催化剂循环的速率,运行是否平稳直接影响
催化剂再生的效果。11月中下旬,提升控制出现较大波动,严重影响安稳生产。
装置所在的化工二部立即组织人员攻关,从“人机料法环”的角度,逐个因素仔细排查。他们按照嫌疑最大、最易排除的顺序,依次效验所有相关测量仪表,拆清提升罐一次气喷嘴、提升罐,更换差压控制阀定位器,调整再生器焙烧气流量以及影响再生器内
催化剂下落的隔离差压等一系列举措。
反复折腾了十多天,效果均不明显。就在大家一筹莫展的时刻,攻关人员在仔细梳理、查询、对比相关阀位曲线历史趋势时,于“细微处”发现二次气差压控制阀的阀位曲线有规律变化,每次由平稳转为波动时,总是由小慢慢开大,周而复始。大家马上推测问题出在这个控制阀上,而且“罪魁祸首”应该是粉尘。
找到了“症结”,攻关人员便提出通过间歇提空提升罐内积聚的粉尘、加大粉尘淘析功能的解决措施,实施后提升越来越平稳。最终成功在线解决了主提升差压波动大的难题,避免了再生单元停工卸剂、刷网,以及装置降负荷带来的损失,保障了装置安稳运行,并降本节本。