12月1日,历时七个月,
齐鲁石化销售储运部炼油运行车间洗车系统
环保隐患治理项目顺利中交。公司工程处、销售储运部、运维中心、项目设计、施工、监理各方代表出席了交接仪式。
这是继5月18日催化氧化装置建成投用后的第二项公司级环保治理项目,标志着销售储运部环保设施实现全覆盖。
销售储运部炼油运行车间洗车系统隐患治理项目,是
齐鲁石化重点督办的
环保隐患治理项目。该项目于2020年4月25日正式开工,9月普洗台改造设施完成顺利通车,11月特洗台改造基本建成实现中交,工期历时七个月。
该项目主要对销售储运部炼油运行车间普洗台、特洗台、污油污水缓存区进行改造。其中特洗台长138米,两侧洗车共计24个洗车位;普洗台长282米,两侧洗车共计48个洗车位;油气回收装置采用“预处理+催化氧化”工艺,处理量480m3/h。
该项目涉及供应物资823项,1652万元。其中各类设备及阀门等附件16946件。工程实物量包括土建建筑面积998平方米、钢筋混凝土1535立方米、铁路轨道572米、动静设备安装100台套、钢结构180吨、电气设备76台套、电缆敷设24480米、仪表安装设备40台套、电缆敷设42051米,总投资3700多万元。
“本项目建设过程中,高处、受限、动火等高风险作业并存,施工生产深度交叉,现场工地施工面非常狭窄,车间通过组织协调,严格落实现场施工各项安全措施,确保工期保质保量完成。” 炼油运行车间主任王海静介绍说,在保证施工生产两不误的基础上,车间积极组织协调,施工期间顺利完成洗车任务10500辆。
“该项目将真空抽残液系统改为扫仓泵抽残液系统,完全杜绝了真空泵抽真空过程中废气的排放。”安全环保科科长刘新波介绍说。
新建的油气回收装置,实现了污油罐、污水池排放废气的密闭收集,同时减少了废气排放。“敞口蒸车改为密闭蒸车,避免了蒸汽过程废气的挥发,控制蒸车温度及蒸车时间,减少洗车蒸汽耗量,同时减少含油污水排量。”刘新波说。
“项目投用后,将实现能源节约、减少环境污染、提高经济效益、提高洗车作业的安全性等目标。”工程部负责人宗德武介绍说,项目改造后,实现了节能环保同时,与国家倡导的节约型、环保型社会目标相适应。
“项目建设过程中,我们充分吸取以往类似工程建设过程中发现的一些问题,提前采取改进措施,加强沟通协调,保证了该项目的顺利施工。”山东三维石化工程股份有限公司负责人王建峰说。
“中交后,我们将以项目中交为新的起点,全面抓好项目尾项整改、交工资料完善等各项工作。”技术设备科副主任师朱志伟说,下一步将全力推进各项工作,确保该项目的顺利竣工验收。
“该项目作为销售储运部2020年第二个公司级
环保隐患治理项目,开工投用后将实现销售储运部环保设施的全覆盖,为
齐鲁石化对标世界一流、打造清洁能源化工公司再添一笔。”销售储运部副经理晁岱清介绍。