“只需要输入当日分析数据和本班目标数据,就能得到需要加药量。”11月23日,
长岭炼化炼油一部技术员薛超再次来到操作室指导班员怎样合理为
蒸汽锅炉加药,保证锅炉水的质量。
长岭炼化炼油一部催化装置4个利用高温余热生产蒸汽的小型
蒸汽锅炉,蒸汽品质下降会导致管线等设备腐蚀,因此,操作人员必须定期对锅炉水质进行定时添加化学药剂。
随着
蒸汽锅炉的改造,装置总产气量仅维持在35吨左右,较原来48吨有很大下降。这对
蒸汽锅炉水加药的浓度、计量以及时间提出了更高的要求。
蒸汽锅炉的水要保持合适磷酸盐浓度,如果是磷酸盐含量过低,会引起部分碳酸盐沉积炉管表面,极端情况下引起炉管破裂造成事故。若含量过高则会破坏锅炉表面形成的磁性氧化膜,加速设备腐蚀长此以往导致碱脆,造成设备破裂损坏。另一方面,超标的钠离子和二氧化硅如果不及时排除,容易在锅炉内部结晶结垢,影响蒸汽品质增加装置能耗,不合格蒸汽夹带还会造成汽轮机积盐,严重影响装置长周期平稳运行。
化学药剂加药泵流量波动大,难以精确控制,
蒸汽锅炉的水浓度很难控制,加药量长期处于“凭感觉”,难以满足生产需要。
炼油一部技术团队认真分析实际操作规律,查阅大量相关文献,经过一段时间摸索,他们发现:溶药箱浓度控制在6.08克/升,将液位计的精度调整至精确到小数点后两位。并测算出每吨6.0兆帕除氧水消耗磷酸根的量为500毫克左右。
在此基础上,他们总结出“X+Y/Z”的实用公式,可以准确地计算出
蒸汽锅炉水加药量和加药液位对应关系,班组人员都能很轻松地得到需要加药数据,使用起来非常方便。
他们还将
蒸汽锅炉水质指标纳入班组劳动竞赛内容,调动全员质量意识,控制质量。调整后的
蒸汽锅炉水质合格率接近全面100%,为装置高效经济运行提供坚实保障。