11月15日,从
西北油田采油二厂采油管理三区获悉,该管理区通过对TH12217井、TH12258井、TH12241井等10口
单井集输管道“长距短改”,获得降回压、降电耗、减温损及增产液等多项收益。
该管理区管理的TH12217井、TH12258井、TH12241井等10口井在生产期间,井口回压均较高,这些井的原油从井口输送至12-7和12-12计转站后,又输送至塔河四号联合站,进行了二次原油输送,单口井输送距离均在4千米左右,输送距离长,而且均分布在塔四联周边,属于典型的“大马拉小车”现象,结果导致温度损大、输送压力大。
在生产过程中,油井无法有效降低回压,井口设备和输送管道长期处于较高压力运行,增加了设备和管道的管理成本及二次输送的设备损耗和电量损耗,并缩短了设备和管道的使用寿命。
面对这种“大马拉小车”的生产现状,该管理区从“产量、成本、效益”出发,自5月中旬至今,先后对这10口
单井集输管道进行“长距短改”,从井口将集输管道由原来进入12-7和12-12计转站,改为直接进入塔四联生产,有效缩短了单井原油输送距离,减少二次输送能耗;减少中间加热所用设备和天然气使用。
实施“长距短改”后,其中,减少TH12217井、TH12258井2台中间加热炉,年节约用天然气8.6万立方米;减少12-7计转站、12-12计转站输送至塔四联年用电38.1万千瓦时,10口井年产液量增加500余吨。同时,各井回压均降至正常生产范围之内。