11月4日,
齐鲁石化炼油厂第二催化裂化装置(简称二催化装置)停工检修,该装置连续安全平稳高负荷运行1305天,刷新了
重油催化装置长周期运行纪录,挤入中石化同类装置先进行列。
“二催化装置1986年投产,设计能力为年产80万吨,而且原料百分之七十以上是重油,能够运行这么长时间难度很大。”炼油厂副经理李小军坦言。该厂直面困难,通过采取技术攻关、优化操作方案、针对性职工培训等措施,为
重油催化装置长周期平稳运行奠定基础。
攻关解难题 消除平稳运行“拦路虎”
2017年4月4日,二催化装置检修后开工,炼油厂相关部室联合车间技术人员成立长周期运行攻关小组,梳理出影响装置长周期运行的难点并制定相应措施。要求从运行初期就严格执行,向着长周期运行的目标努力。
二催化装置已经运行30多年,而且吃“粗粮”远比吃“细粮”对设备造成的腐蚀严重。近几年来,烟机振动和外取热器泄漏一度成为制约装置平稳运行的“拦路虎”。
“烟机振动是高温结垢造成的,结垢不均匀就会引起振动超标,影响装置的安稳运行,必须及时清理。”第二催化车间主任王志强介绍。
之前清理结垢是将烟机停运,降温后再拆卸设备处理,过程繁琐,费时费力。攻关小组经过现场查看和反复研究,创新使用在线清垢技术,发现烟机振动值波动时,迅速切换至备用烟机,而主烟机通过降温使结垢裂变掉落,此技术将原本7天的工作量缩短至8小时,效果显著。
生产末期,外取热器管束泄漏的问题日益严重,攻关小组仔细研究解决方案,与厂部协调,在不影响物料平衡的前提下稀释重油原料,减少对泄漏管束的影响;同时,强化盯盘和日常巡检力度,发现问题及时处理,防止事态扩大。
功夫下在现场 装置达标竞赛获佳绩
为提高装置平稳率,炼油厂将功夫下在现场。利用交接班和车间办公会议,查缺补漏、督办跟踪,确保责任到人、管控到位;深入开展查隐患、找缺陷、避免事故活动,及时将问题隐患录入系统,确保隐患消除不过夜。
9月24日,车间副主任师曹荣良巡检发现,下料口环焊缝处发生泄漏,600℃高温的烟气携带催化剂从泄漏处呲出,他立即汇报车间,协助施工人员现场处理,避免了重大事故发生。
“越到生产末期,操作难度越大。”第二催化车间工艺二班班长冀宪明带领班组人员拧成一股绳,合力完成各项工作任务。各班组之间“比学赶帮超”,在产品收率、质量、操作平稳率、能耗等方面优化操作,针对落后指标精准提升。
从2019年开始,二催化装置的运行平稳率、工艺参数合格率在炼油厂一直名列前茅,在中石化50多套催化裂化装置达标竞赛中,从后几位成功挤入前二十,可谓进步神速。
培训出新招 助力长周期运行创纪录
“目前,岗位员工老龄化,转岗人员和大学生操作经验不足,技术培训势在必行。”第二催化车间党支部书记祝明鹏是催化专家,他认为员工的操作水平提高了,装置长周期运行就有保障。
该车间根据自身生产特点和实际情况,将培训分为四部分。自觉填写练兵记录本,每月评比考核;登陆练兵试题库答题,次数越多得分越高;定期组织反事故演练,提升员工处理突发事故能力;在开、停工等关键节点,提前预热模拟考试。
“上个班给我们提出的问题是,停工应该注意哪些事项?”11月3日,二班内操郑延明翻开《开、停工答题接力答题本》开始答题。接力答题是该车间的保留项目,每到关键操作节点,各班组之间用这种方式答疑解惑。车间对新入职大学生我们创新实行“6+1”的学习培养方式,除了每循环6个班跟师傅学,再自愿增加1天跟技术员学。通过学习培训,全方位提升大学生的视野和技能。
在炼油厂第一阶段装置检修过程中,第二催化车间全体员工肩负生产重任,在生产末期保证了高负荷平稳运行,为完成效益目标作出积极贡献。