茂名石化化工区锅炉装置有4台燃料油泵,使用的是
机械密封,由于生产工艺的原因,油泵滤网容易出现堵塞,机泵切换频繁,导致
机械密封经常出现泄漏,大大降低了
机械密封的使用寿命。根据统计,目前
机械密封使用寿命在半年左右,4台油泵一年要更换8套
机械密封,造成成本费用的增加。
持续攻坚创效行动中,热电分部动力二车间职工主动作为,他们在全力优化CFB锅炉装置运行创效的同时,积极想办法降本减费。
考虑到检维修费用紧张,车间设备专业牵头,组织对设备故障进行梳理和原因分析,针对燃料油泵
机械密封故障率高的问题,技术人员集中进行研究。
专业人员对近几年
机械密封的故障情况进行统计,分析故障的现象及原因。通过对
机械密封进行解体对比分析,他们找到了
机械密封泄漏原因。机泵在停泵期间,
机械密封的O形圈处于冷态,而机泵运行时,O形圈则处于热态,机泵频繁切换,对O形圈的损伤大,加上杂质的进入,O形圈容易变形,导致
机械密封出现泄漏。
机械密封泄漏的原因分析出来了,专业技术人员继续攻关,想办法攻克。他们继续将
机械密封解体,逐一分析
机械密封主要密封件、辅助密封件、压紧件和传动件的性能和作用原理,发现油泵的
机械密封的主件及大部分零配件性能良好,只是O形圈及一些小配件损坏大,
机械密封不用整套更换,只需更换O形圈、弹簧等配件即可。
10月份,车间专业技术人员分别对4台燃料油泵的
机械密封进行了检查,更换了O形圈,用煤油将密封环清理干净,
机械密封不用整套更换,延长了
机械密封的使用寿命,还可降低成本费用。一套
机械密封的价格是6800元,而一套O形圈是800元,这样,一年就可节省
机械密封的维修成本4.8万元。