今年以来,
河南油田采油二厂实施调剖97井次,阶段产油1.7万吨,增油5698吨,目前日产油101.4吨,预计周期结束产油2.9万吨,增油7518吨,降低操作成本299元,
稠油热采调剖措施增产增效成绩显著。
面对疫情防控与油价暴跌双重压力,
河南油田采油二厂工艺研究所以“稳产量、提指标、降成本”为主线,坚持目标引领、创新驱动,推广成熟技术规模应用,推动南三块水平井、杨楼油田杨浅19区、泌浅67断块“三个示范区”建设,精准优化方案设计,竭力提升区块效益,带动老油田走向共同致富路。
攻关精准堵调技术,为热采调剖再添利器
南三块水平井多轮次氮气泡沫调剖技术实施后效果逐渐变差,主要矛盾是动态分析无法精准确定出水段、多点出水笼统注入难以有效封堵目的段。
工欲善其事,必先利其器。项目组成员集思广益,寻找有效开发手段,利用水平井找水技术结合动态分析,精准识别出水层段,配套分段堵水工艺管柱、凝胶泡沫堵水技术,实现精准堵调有效封堵出水段,为
稠油热采调剖再添利器。
目前南三块水平井实施6井次,有效率100%,阶段产油1897吨、增油1570吨、日产油由0.8吨升至9.1吨、综合含水由98%降至78%,减少无效产液1116吨,油汽比由0.21提升至0.45。
其中新浅25-平8实施精准堵调措施后常采稳产408天,效果尤为突出。随后把该技术拓展应用到大厚层直井新5007,目前也取得了较好效果,实现阶段产油262吨、增油241吨,综合含水由100%降至86%,减少无效产液320吨。
升级抑水工艺,使边水推进由强势变弱势
采油二厂
稠油热采水淹储量1273万吨,主要分布于新庄南三块、泌浅57区、泌浅67区等热采主力区块,水淹区采出程度仅为9.3%,具有很大开发潜力。目前的抑水技术抑水强度低、效果逐年变差。
知己知彼,百战不殆。采油二厂技术人员针对边水能量强突进速度快、采出程度低、挖潜难度大等问题,将泌浅67区作为示范区,开展强边水调控研究,研究了泌浅67区水淹状况及特征,并进行了剩余油潜力评价。根据研究结果,技术人员升级抑水工艺及参数,明确
稠油热采抑水技术应用界限,使泌浅67区边水推进速度由强变弱,区块水淹得到了有效调控。
截止目前泌浅67区累计实施抑水工艺24井次,措施有效率70%,阶段产油4572吨,增油1990吨,目前日产油26.7吨。
根据耐压强度及深部调剖需要,优化的“气+液+固”三级抑水段塞,在新8001、新6125井组取得了较好效果,实现产油862吨,增油240吨,综合含水降低14%,减少无效产液465吨。
坚持“四个优化”,拨开区域整体治理迷雾
杨楼油田杨浅19区属于小断块边水油藏,受汽窜边水双重影响,为了改善区块开发效果,采油二厂技术人员早在2016年就开展区块综合治理先导试验区,但治理过程中问题重重,如何改善区块整体开发效果,成了亟待解决的难题。
为此,项目长带头成立攻关小组,开展杨浅19区多轮次综合治理规律研究,总结多轮次治理经验,找到了以往多轮次治理存在的问题,提出了“四个优化”,即注汽质量优化、管理制度优化、调剖时机优化、调剖方式优化,拨开区域整体治理迷雾。
坚持“四个优化”,技术人员通过合理划分区域治理单元,优选热化学技术,优化注汽组合方式及参数,形成了可复制推广的区域综合治理规范,有效扩大了治理区域蒸汽有效波及范围,改善区块整体开发效果。
截止目前,杨浅19区III6层已实施9轮次区块整体治理,累计产油2.6万吨,增油5178吨,提高采收率有15.2%提升至20.6%。
借鉴该区块成功经验在其他多轮次井组实施5井次,阶段产油2017吨,增油656吨。