8月25日开始,
镇海炼化乙烯裂解装置7号
裂解炉炉水采样管线穿上了新的翅片空冷“外衣”,一个星期的试验数据显示,这一创新举措大大提高了炉水在线分析仪的准确性,同时节水效果显著。
炉水在线分析仪实时测量进入
裂解炉的炉水数据,炉水用于产生超高压蒸汽,分析数据的准确性将直接影响蒸汽品质,继而影响大机组的运行状态。长期以来,乙烯裂解装置12台
裂解炉的炉水在线分析仪存在故障率高的共性问题,
镇海炼化“东海炉王”创新攻关团队为解决这个问题展开了持续的攻关。
攻关团队经过分析判断,发现进入在线分析仪的炉水温度过高导致结垢是症结所在。炉水采样管线截面是个圆环形状,也就是大管套小管,小管流淌是300℃的高压炉水,外层是用来冷却的循环水,循环水冷却效果达不到要求。攻关团队最先想到的办法是拆去保温层散热,并将循环水就地排放,但是效果不佳,而且循环水浪费严重。
攻关团队不断查找资料,多次模拟分析,最终从电脑CPU风扇得到灵感,自主设计了风扇翅片状的空冷“外衣”,以此增加管线与空气的换热面积。空冷“外衣”可通过卡扣进行安装,无需动火焊接固定,同时不影响原有管线的使用,且单台设计费用仅为1000元,12台
裂解炉全部普及的总投入为1.2万元,能够在整体投入小、变更少的基础上达到预期目的。
目前,7号
裂解炉炉水采样管线投用后,分析仪的炉水入口温度由180℃降至约100℃,效果显著。据测算,12台
裂解炉进行普及改造后,在减少在线分析仪故障的同时,每小时可节约循环冷却水25吨。