“真没想到一个小小的垫片,就解决了困扰我们多年的老大难问题,而且LDAR
泄漏量还全部稳定在10ppm以下。”近日,
沧州炼化炼油三部工艺技术员曹龙看到现场检测数据后,兴奋地说。
原来,在三季度LDAR检测中,延迟焦化装置加热炉软管接头多处
泄漏。为了解决这一难题,炼油三部管理人员联合班组技术能手积极开展攻关,合理选择密封材质、改进密封形式、提高密封效果,解决了高温情况下瓦斯金属软管接头VOCs治理的环保难题。
焦化装置加热炉瓦斯和长明灯金属软管接头处均为螺纹式连接、球面密封,由于瓦斯带液等原因易导致软管接头处腐蚀
泄漏。为此,炼油三部员工没少想办法,他们曾将黄油涂抹在接头位置,对
泄漏面进行密封。但是,这种办法在冬天得到有效运用,夏季由于气温升高造成黄油融化,时间一长仍然存在
泄漏现象。
那么,高温情况下,怎样才能从根本上解决
泄漏难题呢?工艺技术员曹龙多次向专家请教,并与班组技师进行交流。能否制作一种专门的密封垫片解决这一难题呢?曹龙决定尝试一下。他找来材料,请渤海公司专业人员根据加热炉瓦斯软管的接头大小,加工符合线密封的四氟垫片。经班组人员反复拆装、试验,不断优化密封效果,最终确定了垫片的规格尺寸。
这种四氟垫片安装方便、耐磨耐用,将原来球面与球面的硬接触改为两端球面与四氟垫片的软接触,应用后有效避免了因紧固造成对密封面的损坏,延长了使用寿命,降低了设备维修成本。截至目前,炼油三部已将此做法在焦化装置加热炉共计44处软管接头密封点处推广应用,密封效果良好。
“可不要小看一个小小的垫片,正是对细微处的钻研创新,才解决了生产难题。持续攻坚创效,只要充分发挥员工的聪明才智,就能汇聚强大合力。”炼油三部经理杜鹏表示。