今年以来,
茂名石化炼油分部装油车间利用
油罐大修机会,成功对4座成品
油罐的调和系统进行了技术攻关改造,投用后,油品一次调成率由原来92%提高到98%以上, 大大缩短了调和时间,节省了成本,为公司“持续攻坚创效”增添了动力。
针对油品一次调成率低、重调罐次多、电耗高的现象,装油车间专门成立技术攻关小组,由工艺副主任林茂南担任组长,借“百日攻坚创效”活动东风,他自我加压,以身作则,带领工艺、设备、安全三大专业技术人员不断深入岗位、现场调研和查找原因。他们翻看调和记录,收集调和数据,向班组和一线员工了解油品调和情况,同时还钻进正在检修的
油罐,实地察看调和系统和设备,发现罐里调合喷嘴不仅小,而且单一,已无法满足含硫高、分层、乳化严重和凝点、闪点变化无常的油品对均匀调和的要求。
找到原因后,他们马上对
油罐的调合喷嘴进行改造。通过查阅资料、反复研究论证并征求专家意见,最终制订出
油罐调合喷嘴的改造方案,由原来单一的调合喷嘴改成三个均匀分布于
油罐内的射流式可以旋转的搅拌器,相当于混凝土搅拌机一样,实现全方位360度无盲区无死角搅拌。
“经过改造后的调合喷嘴,不仅提高了一次调成率,而且大大缩短了调合时间,原来航煤罐每调一次都在8小时以上,现在只需5小时,从中就省了3小时约250度电,一年一个
油罐调80次左右,一年下来就可省12200元。”说到调合喷嘴的成功改造,林主任喜上眉梢,津津乐道。