2020年
西北油田采油一厂采油管理一区党支部牢固树立“过紧日子”思想,党员干部围绕“百日攻坚创效”方案,守底线、抓产量、降成本。在持续加强生产异常预防和异常处置治理的同时,精准把“脉”,按症给“药”,认真分析特车高费用产生原因,一井一站一策,集中智慧开展降本改造,一批金点子好办法在异常井、站降回压治理中脱颖而出,折算年降本减费超过300多万元。
加药加热 复合手段共同降回压
该区4-3计转站进站生产12口井,日产液415吨,日产油177吨。油气进水套炉后,完全靠油井自身能量进4-1站生产,外输压力频繁升高,导致周围的油井频繁出现回压异常;采用热油车对伴水加热后进行扫线,仅5月费用就高达7.74万元。
目前热油车加热扫线的泵压3.5MPa,站外伴水管线压力在4.0MPa左右。党员徐镇分析认为伴水温度不高,而水的比热容大,伴水后会导致流体温度下降,导致流体粘度增加。为此他提出的解决方案是先加破乳剂,若效果不明显,则加装高压水套炉,对伴水进行加热,再和外输流体进行混合。
该项目实施后,热油车撤离、伴水关闭,利用加药降低外输压力的效果,周边井站近15天无异常,效果明显。新措施显著降低了外输压力,释放周围油井产能,初步测算节约特车费用15万元/月。
双管生产 利旧柱塞投用降回压
当前TK234井掺稀生产,通过临时管线进站,由于井口间断出稠油后导致回压不间断异常,为满足生产,热油车需保运,这是因为该井伴水压力1.2Mpa,无法满足生产需要。
采油区总监何云峰多次赶赴现场查看分析,最终提出解决方案一是扫线恢复堵塞的正式、临时管线,实现双管线一起生产降回压;二是利用现场储罐进行蓄水,用现场备用的旧柱塞泵进行增压,用现场双盘管高压
加热炉对拌水进行加热,实现柱塞泵增压扫线作业。该流程改造完毕后,柱塞泵投用正常,通过现场改造,油井回压控制在2.2MPa,节约热油车保运费用5万元/月。
技改创新 建设智能设备降回压
TK488井的原油粘度在26°C为46990mPa.S,集输管线长度为2.1km,无法正常进站生产,只能在井口接喷,费用高。
西北油田首席技师毛谦明通过技改革新,建设TK488井稠油井口智能多功能外输环保装置的解决方案得以顺利实施。现场增加多功能罐一台、自控保护的柱塞泵一台,液位、压力、温度等参数远传到控制中心;油进罐生产后,通过柱塞泵增压外输,降低井口回压,实现增油增效功能。但该井回压过高,扫线难度较大。
因而采油区另辟蹊径,经过集思广益,将现场伴水通过柱塞泵增压,实现柱塞泵增压扫线作业功能,现场多功能罐应急使用,通过现场改造,油井回压控制在2.2MPa,节约倒运费4.5万/月。
一井增压 群井受益提高伴水效果
伴水是采油区降低回压的有效措施,经过精细梳理分析,发现目前回压频繁异常的TK4110、TK488、TK455、TK457、T415等油井处于供水管网的末端,伴水压力仅0.5-1.0MPa,无法实现伴水降回压的效果。
为此该区计划依托正在实施的TK465井重压井液流程,增加一台注水泵,同时新建一条TK465-S65注水阀组的临时管线,把下游拌水增压至5MPa左右,满足各单井的伴水需求,降低油井回压,减少泵车、热油车等特车费用。目前建议得到审批,下步吊装柱塞泵,注水管线建设已提上日程。