深挖老区存量资源,实现老区稳产是完成
江苏油田产量目标任务的根基。
当前
江苏油田老区稳产面临高含水、高采出程度、递减加大等难题,在没有产能接替层及未动用油层的情况下,老区稳产的根本出路在于开展剩余油分布研究与挖潜,提高纵向水驱动用,减缓产量递减速度,不断提高采收率,推进老油田高效稳产。
从精细挖潜到精准挖潜,“暮年”老井重现生机
陈堡油田陈2断块阜三段是典型的薄互层
油藏,
油藏纵向厚度400多米,划分出30个小层,历经20多年的开采,综合含水高达86%,处于双高阶段。
阜三段采出程度虽然高,但其单砂体的采出程度小于10%的仅占37.5%,这是由于单砂体严重的非均质性,导致纵向水驱的极其不均衡。
为挖潜纵向剩余油潜力,陈堡项目组仔细复查老井情况,立足精细
油藏描述研究成果,研究水驱动用程度的差异,分析
油藏在能量提升、细化分注、优化井网等方面的问题和潜力,优化调整方案,逐步推进从精细挖潜到精准挖潜的转变。
立足
油藏特性和开发特点,纵向上利用层系重组释放非主力层潜力,平面上利用改变水驱方向、扰动固定流场,分类强化、弱化、均衡化流场调控,有效提高注水采收率,做实做稳存量。
按照效益优先的原则,去年实施了11口油水井措施,实现累计措施增产4985吨,在采出程度48%的情况下,采油速度稳定在1.5%以上,达到高效措施标准,逆转了陈2断块高含水症状。通过一系列的措施调整,不仅让一批本应步入“暮年”的老井重现生机,也为新形势下的老区挖潜提供了良好案例。
做细做实基础研究,让废弃的储量重新动用
真武油田
油藏构造复杂,储层差异性大,剩余油分布多样,可谓是“块块有别、层层有异”,尤其是经过长期的注水开发、注聚调整后,优质储量接替越来越少,油水关系矛盾大,剩余油分布更加复杂,挖潜难度增大。
按照“平面数块、纵向数层,由易到难、抓整拾零”的原则,科研人员优先选择真35断块做研究,做细做实基础研究工作,结合油井的生产情况、水井的吸水剖面等动态分析资料,加大潜力再认识,重点开展对地质体的刻画和剩余油规律的描述。
通过一系列攻关研究,认识到真35断块西部真35-5井区相关层段纵向动用不充分,且处于注水非主流线上,存在井间剩余油富集区。
为恢复失控储量有效动用,真武项目组牢牢把握“每一滴油都是金子”的思想,对每口井纵向上三套层系进行了多轮次、多靶点优化,年初实施钻探了4口采油井,均取得较好的挖潜效果,其中,真35-30井钻遇油层8层28.6米,投产后日产油10.7吨。
下一步,项目组计划在真11断块做进一步的拓展研究,在他们的努力下,一批又一批濒临废弃的储量即将恢复生机,实现废弃储量的重新动用。
多措并举,非主力“薄差层”涌现新潜能
赤岸油田韦2断块是中石化低渗透
油藏开发的样板,经过20多年高效开发,采收率由24%提高到了39.2%,目前采油速度仍然保持1.2%,但储采比已下降至3.7,按常规理论油田已进入快速递减阶段,稳产难度非常大。
油藏人员对动态资料多次认识之后发现,在阜一段高部位尚且存在“两差两低”的剩余油富集区。潜力就是希望。项目组集思广益,迅速转变思路,跳出固有思维,不断摸索、深入分析、仔细求证,立足建模数模一体化研究成果,以综合调整方案为支撑,精准施策,在非主力“薄差层”中寻找新的生机。
年初在韦2断块高水淹区成功钻探了韦2-129井,专门针对老井动用较差的非主力层进行开采,投产后初期日产油达到3.5吨,这为
江苏油田多层
油藏稳产拓展了一种新思路,再次证实了在老区通过转变思路也能挖出新效益。
在指导新井的高产高效的同时,还充分考虑了注采井组的配产配注。面对低产“问题井”,项目组秉持不抛弃、不放弃的宗旨,将科研环节提前动起来。强化院厂结合,共同亮观点、想办法、做方案,用钉钉子精神,分析一点、带动一片,释放弱驱油层潜力,减少无效水的注入,多措并举,让老区释放“新”潜能。